某燃機電廠6号機組在整套起動勵磁系統試驗時發現勵磁電壓波形異常。深能智慧能源科技有限公司、西安熱工研究院有限公司的研究人員紀虎軍、趙俊傑、李強,在2022年第7期《電氣技術》上撰文,結合該試驗二次回路和滅磁原理對波形異常原因進行分析,組織人員進行檢查處理,并對處理結果進行對比驗證。最後,結合現場經驗提出避免此類事件發生的幾點建議。
勵磁系統作為大型發電機組的重要組成部分,它在機組并列後維持發電機機端電壓在給定水平并控制機組無功功率的合理分配,不僅對提高電力系統穩定性有重要作用,還在燃機拖動起動階段發揮重要作用。在機組的整套起動過程中,需根據相關規程對勵磁系統進行動态試驗。
本文通過分析一起整套起動過程中滅磁試驗波形異常事件發生的原因,提供一些處理勵磁系統故障的基本思路,并針對性地提出一些建議。
1 勵磁電壓波形異常現象根據相關試驗規程,機組整套起動過程中需在發電機空載條件下進行滅磁試驗。滅磁試驗分為正常逆變滅磁、跳滅磁開關滅磁、遠方滅磁、保護動作跳滅磁開關4種方式進行。通過滅磁試驗來檢查跳滅磁開關是否正常、測定滅磁時間常數,同時對滅磁過程進行錄波以檢驗滅磁過程中觸發角的變化和跨接器投入情況等。近年來滅磁失敗引起故障範圍擴大的事故時有發生。
某燃機電廠6号機組采用進口勵磁系統。整套起動期間,首次跳滅磁開關滅磁試驗完畢後發現勵磁電壓波形異常。試驗波形如圖1所示,作為對比,圖1中也給出了同項目5号機組相同試驗項目的波形。
圖1 跳滅磁開關滅磁試驗波形1
根據該型勵磁系統原理,在接收到外部保護跳閘信号時,勵磁調節器瞬時封脈沖,同時跨接器動作,向轉子回路中投入滅磁電阻。磁場能量由轉子繞組和滅磁電阻構成的回路消耗。
由圖1波形可以看到,6号機組滅磁開關跳開後,勵磁電壓瞬時反向,最大反向電壓為116.3V,與5号機組相同試驗時正确的波形基本相同,但在160ms後即保持80V左右,直至340ms後迅速歸零。
為排除試驗接線問題導緻的波形異常,緊固試驗接線,并對廠家内部接線進行緊固檢查。起勵後再次進行跳滅磁開關滅磁試驗,錄取波形,試驗儀器錄到的跳滅磁開關滅磁試驗波形如圖2所示。
圖2 跳滅磁開關滅磁試驗波形2
由圖2看出,勵磁電壓波形依然出現同樣的異常現象,且勵磁電流正常衰減,需進一步分析波形異常原因。
2 原因分析及處理針對兩次試驗波形異常的形成原因,勵磁廠家回複從波形來看勵磁電流平穩下降,說明滅磁回路投入,保護跳閘之後勵磁電壓會有短暫的采樣失真問題。但錄波儀器的勵磁電壓采樣回路是接在端子排上,而端子排由廠家配線引自開關櫃銅排。同樣類型的5号機組并沒有出現此問題。廠家此回複并不能解釋勵磁電壓波形畸變的原因。
經分析後,試驗人員認為可能原因如下:①錄波儀器參數設置問題;②錄波儀器通道問題或錄波儀器内部虛接;③滅磁回路中電阻元件或跨接器連接存在問題;④滅磁開關滅弧栅位置錯位或開關接觸面斷開不及時。
為進一步查明波形異常原因,分别在兩個通道下通過逆變方式滅磁。錄波儀器使用的錄波模闆不變,同時設置勵磁調節器對此次滅磁試驗進行錄波。試驗儀器錄取的波形如圖3所示。
圖3 雙通道逆變滅磁波形
由圖3可看出,勵磁電壓、勵磁電流均正常衰減。A通道逆變滅磁時反向勵磁電壓最大-818.0V,B通道逆變滅磁時反向勵磁電壓最大-818.6V。勵磁調節器與錄波儀器所錄波形基本一緻,說明勵磁電壓試驗采樣回路無誤,錄波儀器通道設置正确。
所以造成勵磁電壓波形異常的原因可能存在于跳滅磁開關滅磁方式的耗能回路中。對滅磁電阻及跨接器進行檢查,并與設計圖紙核實。滅磁電阻測量阻值基本正确無誤,與設計一緻;跨接器開關模塊接線方式正确,與設計一緻;對滅磁開關本體及滅弧栅進行解體檢查,均無異常。
再次組織人員協助廠家對勵磁系統内部接線進行排查,同時檢查勵磁調節器各項設置,發現盤櫃内勵磁電壓采樣接線位置錯位,勵磁系統勵磁電壓采樣線陽極接錯位置,如圖4所示。
圖4 勵磁電壓采樣位置
如圖4所示,勵磁電壓陽極采樣點本應接在滅磁開關發電機轉子側,實際接在了整流橋側。因兩台機組為鏡面布置,轉子進線位置在完全相反的兩個方向,廠家安裝人員在安裝時未注意兩套勵磁系統的區别,導緻6号機組勵磁電壓采樣位置接錯。
經過與廠家技術人員商讨更換采樣點位置方法,制定處理方案及安全措施。現場确認位置後,對勵磁電壓采樣線接線位置進行更改。
3 效果驗證處理完畢後連接好錄波儀器,在滅磁開關前後各設置一個勵磁電壓采樣點。通過對比兩個采樣點采樣的勵磁電壓波形,驗證勵磁電壓波形畸變是否由采樣位置錯誤引起。
再次起動6号機組,分别在勵磁調節器的A、B通道下進行跳滅磁開關滅磁試驗,錄取試驗波形如圖5所示,其中曲線1、4為整流橋側電壓;曲線3、6為滅磁開關轉子側電壓;曲線2、5為勵磁電流。
圖5 跳滅磁開關滅磁試驗波形3
由圖5波形可見,轉子側勵磁電壓(曲線3、6)正常平穩變化,整流橋側勵磁電壓(曲線1、4)與之前異常波形一緻。檢查勵磁系統錄取的波形,與錄波儀器錄取的轉子側勵磁電壓(曲線3、6)波形一緻。下面結合圖5及相關文獻,詳細分析滅磁動作過程。
封脈沖後,磁場斷路器分閘之前,因轉子電流不能突變,所以最後導通的兩個晶閘管将始終保持導通狀态,直到晶閘管中流過的電流低于維持電流而自行關斷。滅磁開關斷開前,轉子電壓和轉子電流根據滅磁電阻和轉子繞組組成的回路特性衰減。
滅磁開關斷開後,整流橋側電壓根據整流橋側的回路特性衰減。此時整流橋側測得的電壓等于滅磁開關處的弧壓與滅磁電阻上電壓的疊加,是一個暫态綜合疊加的過程。直至完全熄弧,滅磁開關整流橋側電壓消失。再經過一定延時後,整流橋交流側開關斷開。
此試驗驗證了本次整套起動過程中勵磁電壓波形異常确實是由勵磁電壓采樣位置錯誤引起,而非勵磁系統其他故障。驗證完畢後拆除試驗接線,複歸勵磁系統信号,繼續進行整套起動。
4 結論跳滅磁開關滅磁試驗是故障停機時保障機組安全的最後一道防線,其可靠性至關重要。當機組内外部故障時,保護動作後需要勵磁系統能迅速斷開發電機勵磁回路,并将轉子繞組中的能量迅速消耗掉,避免事故擴大。本文在整套起動過程中發現勵磁電壓波形異常,立刻進行異常原因分析,及時發現并處理了勵磁電壓采樣畸變異常問題,保證了機組的正常帶負荷試運。
造成本次滅磁異常的主要原因是廠家在生産時未嚴格按照設計圖紙進行出廠檢查導緻,也反映出了在整個勵磁系統調試過程中存在的各方把關不嚴的問題。
為杜絕此類事故,總結以下建議:①廠家在入場檢查時,應認真核對設計圖紙與實物差别,及時發現生産中的問題,特别是通性問題;②單體調試單位應完善靜态調試方案,在靜态試驗時與廠家密切配合,認真檢查各回路;③系統調試人員應完善整套起動方案,把好最後一道關卡,在試驗時應認真檢查波形及各項參數,及時發現設備缺陷,有疑問必須處理後才能繼續進行試驗;④勵磁系統試驗時,現場試驗人員應熟悉勵磁系統原理及各方式下系統參數特點,及時處理試驗過程中出現的各項異常。參建各方應認真執行各項措施避免機組帶缺陷并網。
本文編自2022年第7期《電氣技術》,論文标題為“一起燃機勵磁電壓異常原因分析及預防建議”,作者為紀虎軍、趙俊傑 等。
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!