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奔馳s300儀表盤顯示故障燈

汽車 更新时间:2024-10-01 10:01:35

奔馳s300儀表盤顯示故障燈(奔馳S300行駛過程中)1

故障現象:一輛11年産的奔馳S300L行駛過程中,儀表上多個故障燈亮起,儀表指針跌落,客戶将車開至亞總店檢修,本人有幸參與了整個維修過程。

檢修過程

1、核實故障

因為該故障時有時無,但我再去檢查的時候,儀表顯示正常,但上次出現故障時,電腦内儲存的故障依然還在,還好留有證據。

2、診斷電腦檢測

連接奔馳專用診斷儀Star-Diagnosis對全車電腦模塊進行快速掃描,發現有多個電腦模塊内都儲存有故障記憶,這裡故障碼結果以圖标形式标注出來。

奔馳s300儀表盤顯示故障燈(奔馳S300行駛過程中)2

3、對故障記憶進行識别分析

從上述列表可以清晰的發現一條規律,多數的控制模塊内都含有關于未曾收到變速箱電腦的CAN信息,而且也同樣從變速箱電腦讀出了缺失與很多控制模塊的CAN通訊,并且變速箱控制模塊内儲存了最多的關于CAN信息通訊的故障。鑒于獲得的現有診斷信息,懷疑的重點落在了變速箱控制模塊的CAN總線線路連接和變速箱模塊本身,因為診斷電腦能夠訪問進入并識别變速箱控制模塊,所以首先可以排除其電源外圍線路的問題。

4、進一步測量排查線路

查詢WIS,從駕駛員座椅下的地毯内找到了動力PT-CAN總線的節點插排,所有CAN-H高位使用藍色線,CAN-L低位使用藍、白線,但連接兩種總線并作為網關的發動機控制單元的CAN總線接頭還有一根棕色的搭鐵線。

從變速箱上拔下電插頭,變速箱模塊裝在變速箱閥體上,共同構成了電液控制單元,大部分線路集中在變速箱内,所以電插頭上除兩根電源線外,就是非常有特征的兩根絞在一起的CAN總線了,通過測量變速箱電插頭與總線節點的兩根導線的導通性,電阻均小于0.5Ω,不存在斷路故障。兩根導線間阻值為無群大,也不存在短路,同樣也不存在對電源短路現象。并且在節點上還設計了60Ω左右的電阻。CAN總線線路已排查完畢,結論為正常。

5、得出維修方案

根據檢測獲得的數據,推理的結論初步定在需要更換一塊變速箱電腦,本次維修到此告一段落。

但在更換變速箱電腦後的試車過程中,儀表工作紊亂的故障現象再次出現。

第二次檢修

1、再次讀取故障記憶

重新連接診斷電腦,執行全車控制模塊快速測試,測試結果完全出乎意料,不僅僅像第一次檢查時隻是局部區域(動力總線)内幾個控制單元儲存了曆史故障,而是故障‘病毒’擴散到了全車。下圖紙張中記錄了大部分存在故障記憶的各模塊備注和摘錄,其中标注“多”字樣意指控制模塊内儲存了很多關于“未曾接收到來自于其它控制模塊的CAN信息”故障碼。而标注“1個”字樣意指控制模塊内隻儲存了1個關于CAN通訊的故障記憶。同時還發現隻有KLA空調模塊内沒有儲存任何故障記憶,也用“沒有”字樣标注。

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其它控制模塊内故障與上圖中顯示相類似,為了更好地展現這種狀态,同時又強調本次故障牽涉到不同區域CAN總線的通訊問題,故現借助根據17位VIN碼确定的該車的網絡拓撲圖來整理出各控制模塊間相互依存關系,如下圖。

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從上述兩網絡拓撲圖中,這也是部分,CAN B為車身内部總線,在這裡沒有展示出來,通觀大局,無論是動力總線、底盤總線、車身内部總線,還是信息通訊總線,以及娛樂總線等統統都儲存了CAN總線故障記憶,沒有特定在某個區域總線範圍,并且通過故障碼彙總整理,也沒有發現出現頻次最高的某個控制模塊的故障信息,可以說毫無規律,通過故障碼來推理故障點這條途徑可以說被堵死了,隻能另辟途徑了。

2、更換診斷思路

更換另外一種檢測手段,換句話說,必須出大招了,利用示波儀測試各區域CAN總線中CAN-H高位和CAN-L低位線纜上的波形,來從大範圍上首先發現有問題的的區域,因為不同區域總線采用不同的傳輸頻率,在物理結構和線束布置上相同區域總線内的所有控制模塊的CAN總線采用同一個“節點”。範圍縮小後,再從有問題的區域内(節點上)逐個斷開各控制模塊的CAN總線插頭,進而甄别出具體影響到整個區域網絡的那個‘罪魁禍首’控制模塊。

既然談到了CAN總線節點,我們隻要找到這些布置在不同車身位置的節點,就可以速度較快的得到該節點上的CAN-H和CAN-L 的波形,而不用挨個去查各個控制模塊的CAN總線。

3、具體實施CAN波形的測試

我們再談一下這個節點,過去的老舊車型如W220奔馳節點采用“焊接點”的形式,而目前大多車型都采用“節點插座”的形式布置,該車就采用後者。所以我們首先通過查詢奔馳WIS得到各節點的具體位置,如下圖。

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正如上圖中所示,X30/30就是底盤CAN總線的一個節點,該節點位置容易拆裝并展露出來,經過一番拆裝後,30/30節點實際位置如下圖:

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我們就從該節點測量起,連接博世KTS570診斷電腦的雙通道示波器的兩組測試線,CH1通道連接黃、蘭測試線,CH2通道連接紅、黑測試線,通過另外一條測試線分别将雙通道測試線中的蘭、黑線與車身搭鐵連接,從10個CAN總線插頭中随意抽取一個插頭,保持插頭仍然連接在節點上,再分别将CH1黃色測試線通過測試針接那個插頭綠色線背面的針腳,而CH2紅色測試線接插頭上綠/白線背面的針腳,如下圖:

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測試線連接好後,啟動車輛,保持發動機怠速運轉,測得X30/30底盤CAN總線,CAN-H和CAN-L的波形

通過與标準波形數據對比,發現X30/30節點,即底盤CAN總線整個全部工作不正常,類似短路。

不能不說運氣太好了,第一個測量的節點或者說是底盤CAN總線馬上就被鎖定為有問題的故障點,排查的範圍馬上縮小在了這10個控制模塊上。

4、找出元兇

一旦範圍縮小,排查的難度也就變小,接下來就是按照預定的方案,保持示波器測試線繼續連接,挨個從節點插座上拔下這十個控制模塊的CAN總線插頭,等CAN總線高、低位示波恢複正常時方可鎖定目标。

在車身搭鐵上,先前為了找節點,就将AIRmatic模塊拆了下來,是否有一種可能,模塊靠本身搭鐵,因為螺絲被拆掉後,模塊的搭鐵沒有了造成的CAN總線對電源短路。說幹就幹,找了1根導線綁在模塊電腦殼的螺絲孔和就近的搭鐵線集結點上。

跨線連接空氣懸挂電腦外殼和搭鐵後,再去測量空氣懸挂模塊的CAN總線波形,居然真的變正常了,看來是人為的拆裝不注意,造成了模塊搭鐵不良,進而造成了空氣懸挂CAN總線對電源短路的故障,典型的自己給自己埋了個雷,這個雷被排掉了,就剩下電液轉向助力控制模塊的問題了。

5、拆檢電液轉向助力單元

拆掉左前大燈後,發現了裝在下面的電液轉向助力單元,在保持底盤CAN總線節點10個插頭插好後,拔下電液轉向單元的小插頭(含CAN總線)後,底盤總線變得一切正常。一旦插回去,CAN-H和CAN-L波形就出現短路現象。

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問題就出在了電液轉向助力單元上,拆下後哪去找人維修,結果拆掉密封良好的電路闆保護殼後,發現裡面居然進水了,但幸運的是電路闆保護殼在轉向泵安裝在車上時始終處于最低端,充當了類似于“油底殼”的角色,并且進入的水不是很多,在行駛過程中遇到颠簸路況,水被激起造成電路闆尤其CAN收發端子的短路。

故障排除

在徹底吹淨水漬後,裝複電液轉向助力單元後,再次測量底盤CAN總線節點處的波形,一切正常,恢複所有拆卸過的部件後路試,故障不再出現。

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