産品現存問題點及優化項
1、報價要求成型周期為50秒以下,但現在實際成型周期為52~54秒
2、産品表面拖傷
3、行位易進膠
4、孔位光影
5、産品模口出現拖傷
模具主結構圖
設計理念:
前模做高模溫,前模鑲件、後模鑲件、前模行位、後模行位等全部做低模溫(必要時甚至可以考慮做凍水)
實際操作:
前模模溫=85o;前模行位=78o;前模鑲件=機水後模鑲件=50o;後模行位=50o
原因分析:
後模呵接凍水時成型周期可達到48秒,但電池倉變形明顯,隻能提高呵的模溫才可以滿足電池倉變形OK此問題暫無法解決,需要模具正常量産一段時間後再做适當調整以确認是否可以達到
2、産品表面拖傷
原因分析、改善對策、改善結果
産品裝電池門扣位處外觀面有拖傷。如圖示①處l原因分析:此處膠位太薄(産品平均膠厚3.0mm,最厚處達到4.3mm,但此處膠位厚度僅有2.0mm,同時兩邊還有兩條骨位撐住,使其成型收縮過程中有向外變形的可能,
從而造成開模過程中與模具的磨擦比較厲害而出現拖傷的現象
改善對策:将此處膠位加厚,盡可能減小因為産品收縮造成此處的變形
将此處膠位從2.0mm加膠到2.5mm,同時将藍色區域(圖示②處)抛光。産品此處的拖傷有明顯改善
産品裝電池門處兩側面外觀面有拖傷。如圖示③處
原因分析:此處後模相應位置膠位變化突然,使成型過程中,此處的應力集中而且較大,可能造成産品成型後在此處後變形較大,同時由于此處結構的原因,産品變形的方向為向外(前模方向)變形,從而造成開模過程中與模具表面的磨擦力加大而出現拖傷的現象
改善對策:改變此處的産品結構,使膠位在流動過程中在此處産品的應力盡可能減少
将此處膠位(後模部分)加膠(加R),使兩個截面之間盡可能光滑連接(圖示⑤處),同時将此區域後模部分抛光(圖示⑤處),産品表面不再有拖傷
3、前模行位易進膠
原因分析、改善對策、改善結果
水口處脫膠粉,生産時間偏長時會導緻行位PL面合模有間隙,從而造成行位進膠
原因分析:澆口為斜(帶彎)細水口形式(圖示⑥處),由于澆口被拉出時易被澆口彎折處拖傷(刮傷),使此處有膠粉殘留,由于澆口剛好設置在行位的PL面上,膠粉的殘留可能造成行位合模時難以完全合到位而留下間隙,時間偏長,此膠粉的殘留就越多,而造成行位PL面的間隙越大,成型時造成行位進膠
改善對策:盡可能減小水口拖膠粉的可能性,即使有可能拖膠粉,也不要造成行位進膠
改善結果:将澆口由行位PL面處進膠改到由前模鑲件進膠的方式(圖示⑦處),行位不再進膠,生産穩定
4、孔位光影
原因分析、改善對策、改善結果
孔位兩側面光影較明顯
原因分析:此處産品兩側膠位出現尖角,成型過程中将會在此處産品極大的成型應力,同時由于此處膠位較其它地方膠位薄了很多,成型過程中,此處将較旁邊膠位冷卻速度快,而旁邊膠位在繼續收縮過程中造成後期應力加大,從而造成在尖角旁邊出現光影
改善對策:盡量減小成型壓力,提高前模及此孔位置行位的模具溫度,減少成型過程及收縮過程對此處産生的應力。
改變此處膠位的厚度(做了一套實驗的樣闆模,模拟結果顯示光影有明顯改善),便盡可能加大尖角處的角度(但由于客戶産品結構不允許更改,現模具未做改善)
改善結果:光影仍有,通過成型條件及模溫的調整(在模具及産品其它條件允許的情況下),光影有所改善,但無法全部改善,現生産過程中使用羊毛刷去除光影
5、産品模口被拖傷
原因分析、改善對策、改善結果
産品模口部分被拖傷
原因分析:後模行位在開模過程中不平穩(為了保證行位在滑動過程中的順暢,行位與行位壓闆間有間隙存在,而行位采用玻珠⑩定位,由于玻珠本身有較大的彈力,在行位開出産品邊緣時會将行位彈出),使行位在開出産品時出現跳動現象,從而行位尖角⑾處将産品拖傷。
改善對策:取消玻珠螺絲,消除其對行位施加的向産品方向的力,使行位滑動過程中不出現跳動,采用外置彈弓對行位定位
改善結果:OK
關注小編私信回複"UG"即可免費領取一整套工廠實戰教程學習資料,祝大家學有所成,緻以所用~
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!