2018年12月8日,神東錦界煤礦綜采工作面全世界首套純水液壓支架,經過近4個月的工業性試驗,宣布試用成功并正式投用。純水液壓支架以純水介質替代傳統乳化液,成功解決了井下開采污染難題,填補了國内外綜采工作面液壓支架使用純水介質的空白,成為國家能源集團貫徹落實十九大提出的“綠色發展、清潔生産”理念的重大實踐。科技創新中的中國制造,再次令世界煤炭行業為之矚目。
以純水代替乳化液,到底是怎樣的工作原理,效果如何?
衆所周知,機械設備怕生鏽,而液壓元件更需要潤滑。用水代替油,如何解決生鏽、潤滑兩大難題呢?項目組技術人員從水的理化特性中尋找突破口。
技術人員專門做了測試,将同一金屬材料零件分别浸泡在普通水、乳化液、純水三種介質中,經觀察發現普通水浸泡1天出現鏽斑、3天全部鏽蝕,乳化液浸泡30天出現鏽斑,純水浸泡380天,未出現任何鏽蝕。測試結果充分證明了純水本身不導電、不産生電解質腐蝕的特性。隻要将水中的雜質、導電離子、氧氣去除,将普通水過濾為純水作為工作介質,便可以解決液壓元件生鏽的問題。
于是,純水制備裝置系統應運而生。它由超濾系統,一級、二級反滲透系統,EDI(電去離子系統)及控制系統組成。礦井水源進入超濾系統,過濾掉水中顆粒雜質,再進入一級、二級反滲透系統,去除水中的有機物、礦物質、細菌微生物等物質,最後進入電去離子系統,将水中殘留的微量鹽分徹底去除,就生産出了電阻率大于15兆歐厘米的純水,這樣的純水是不會鏽蝕設備的。
純水制備裝置每小時産水量20立方米。系統末端配有水質識别裝置,水質指标電阻率大于2兆歐厘米的水直接進入循環系統重複利用,而低于2兆歐厘米的水就直接外排,不會産生任何污染。這套純水制備裝置安裝在兩組設備列車上,錦界煤礦在井下專門設置了一處硐室,為它“安家”。由于地理位置的特殊原因,神東礦區水資源彌足珍貴,所以制備純水的水源都是取自于井下探放水。錦界煤礦将探放水抽至中央泵房清水倉,通過塗塑管路引入純水裝置,保證了水質的穩定。
純水液壓支架項目是神東2018年度重要科研項目,從概念提出、技術研發到工業試驗的每一階段、每一步驟,都凝聚着神東人的智慧和汗水。就拿純水指标來說,剛産出的純水各項指标都符合要求,但經過一段時間後就出現水質下降、電阻率不達标等問題,這樣的水是不符合使用要求的。問題出在哪裡呢?技術人員反複觀測,造成水質衰敗的“元兇”終于被鎖定,原來是8立方米的緩沖水箱。純水儲存在緩沖水箱内,與空氣接觸一段時間後便被污染,造成電阻率下降。發現問題後,錦界煤礦立即與生産廠家聯系,改制了4個圓筒形不鏽鋼水箱,加裝浮頂隔絕空氣,保護了水質不衰減。為了徹底去除水中有機物、礦物質、細菌微生物等,技術人員還想了很多辦法,利用纖維濾芯、反滲透膜、抛光混床等手段和工藝,确保了純水百分之百的“純”。
純水介質裝備綜采工作面自今年2018年8月27日投用以來,截至到2018年12月25日,31408綜采工作面已累計推進1956米,生産原煤210萬噸,曾在10月份創出月單産68.18萬噸的最好水平。液壓支架及所有經過改造後的零部件經受住了井下生産的考驗。
錦界煤礦機電辦信息自動化主管于在川說:“純水制備裝置的數據現在已經接入礦數字化信息平台,調度室、手機上都能随時監測水質變化、系統運行情況等,純水液壓支架可以放心、安心使用。”
純水液壓支架的成功實踐,讓傳統使用乳化液作為介質成為曆史,取得良好的經濟效益和社會效應。經初步測算,使用純水與乳化液相比,噸煤成本可節約0.6元。
以水代油,這些“鋼鐵戰士”怎麼能避過“水土不服”呢?
設備維修中心技術部的杜奇作為純水液壓支架研發團隊的一員,有幸參與見證了項目從研發實驗到生産制造、從裝配調試到實際應用的全過程。他的感受是“過程非常痛苦,但是結果确實讓人欣喜。
“為什麼是痛苦的?”。“因為開始研發時,國内外都沒有可以借鑒的案例,也沒有相關基礎數據可參考,任何一個方案和技術措施的提出,都需要團隊去論證,想辦法找答案,究竟可不可行沒有任何參考,就是憑着專業知識、維修經驗去思考,再商量,然後去驗證。神東及各方面都給予厚望,那段時間,大家壓力山大。”杜奇說。
用純水代替乳化液作為介質,要解決設備、零部件的腐蝕和密封兩大桎梏。在神東黨委的堅強支持下,杜奇和科研團隊的夥伴多次請教相關行業專家,各地走訪材料廠家、多方評審交流……從材料選擇、密封技術、防腐工藝、電液控制等方面作了全面研究,突破性解決了大量的理論技術難題。比如,材料選擇過程中,經過多次論證,将油缸、液壓閥等處密封所用的普通聚氨酯材料換成耐水解、耐高溫、帶有自潤滑的聚氨酯材料;将動力元件的泵頭本體改為不鏽鋼材料,柱塞改為陶瓷材料,吸排液閥芯等采用馬氏體不鏽鋼材料。防腐處理方面,支架立柱外缸筒内壁采用熔銅處理,缸底除鏽後鍍銅;接頭座、通液管、閥闆采取QPQ工藝,提高零件表面的硬度、耐磨性和抗蝕性,同時減少摩擦系數,使零件變形小……總之,熔銅處理、鍍鎳處理、激光熔覆處理等先進技術的集成應用,顯著改善了基體材料表面的耐磨、耐蝕、耐熱、抗氧化等性能……不斷進取和努力,讓科研結果離夢想和期待越來越近。
從2018年6月份開始,項目對196台液壓支架進行了改造,其中包括27種不同規格閥類改造,11種不同類型密封、導向套等的防腐處理。通過配置純水制備裝置、純水高壓泵站,向液壓支架、刮闆輸送機、轉載機、自移機尾提供純水供液,對現有的液壓支架、刮闆輸送機、轉載機、自移機尾進行改造,以便滿足純水介質的使用要求。同時,對改造後的液壓支架進行純水環境下的工業性試驗,經過40兆帕、3萬次循環、3千噸支架試驗台的檢驗,純水液壓支架各項使用性能良好。8月28日,純水液壓支架系統在錦界煤礦31408綜采工作面投用。目前,系統已安全穩定運行4個多月。
以“純水”替代傳統“乳化液”作為綜采液壓系統工作介質,不僅能夠實現綠色采煤,還可降低介質本身成本,如果推廣開來,神東因此每年可減少3600多萬元的乳化液購置費;同時,純水系統封閉、介質清潔度是傳統乳化液系統無法比拟的,有助于降低液壓零部件故障率、提高生産效率、延長液壓零部件壽命、降低備件損耗。特别是未來煤炭開采中,再也不會産生污染水質和土壤的危害,這是煤炭行業的一次重大進步,是一次裡程碑式的技術革命,作為親曆者和參與者,杜奇和研發團隊的夥伴們沉浸在改革創新成功的喜悅中。
改革創新成就了多少人的夢想和未來,勇于擔當、敢于踐行讓神東成為現代煤炭企業轉型的“夢工廠”。8.8米超大采高智能工作面、純水液壓支架……演繹了神東舉世矚目的發展奇迹,神東成為杜奇和緻力于煤炭綠色開采事業的人們的“夢想開始的地方”。
創新是一個企業發展的不竭動力。在煤炭産業轉型發展的關鍵時期,神東積極踐行“社會主義是幹出來的”的偉大号召,站在煤炭開采技術前沿,瞄準世界先進水平,大力弘揚工匠精神,不斷研究新技術,推廣應用新設備,掌握高端技術,引領行業發展,世界首套純水液壓支架的成功投用,是世界煤炭産業史上的一次全新嘗試,綠色環保開采在這裡有了更加豐富的意義。
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