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注塑人員知識點總結

圖文 更新时间:2024-08-05 21:11:56

注塑人員知識點總結(幾則注塑小故事)1

經理宣布後,我的工作就一下子忙碌起來了,很多的領班開始向我“請教”起來了。

然而,領班“請教”的心态卻有些微妙!

有的領班是真的遇到技術上的問題,請我去幫忙解決,是真“請教”;有的領班是注塑參數已經調好了的,産品已經合格了,然後故意把它搞亂,再向我“請教”,在對我進行試探,臉上寫滿了“不服”,心裡盼着看“洋相”;有的是把我當“領班助理”,有一點問題自己不調,直接向我“請教”,我“指導”完了,也就幫他把活幹完了……對于這一切,我心知肚明,不管是哪種情況,隻要領班找我,我都去幫忙解決。

在上一個廠工作的時候,我獨立調機的機會很少,對一些領班調機的方法有不同看法,一般也不好直接說出來。有時委婉地提出,但能被采納的時候非常少,因為這些領班不願意别人對自己的調機方法提出異議。我一直想補調機這一課,現在,機會來了!我可以光明正大、完全按照自己的想法去調,去實踐了!

因此,對于不同心态的領班的求助,我都歡迎,幫助的時候盡心盡力,平和友善。

有的領班技術比較好,調的參數很完美,我真誠地贊揚,向他們學習,并提出自己的一些想法,一起試驗,觀察不同方法下的結果有何不同;有的領班技術比較差,一些基本的東西都不會,我會幫他糾正,并向他解釋為什麼要這麼做的原因;對于想看笑話的領班的“求助”,我更當成是一次“考試”,當成一次磨砺,不超過他們,我有何資格當工程師?又有何資格“指導”他們?因此,這樣的“求助”我就特别認真,方方面面都考慮周全,制訂幾套調機方案試驗,選擇最好的方案作為“答案”上交。

通過一段時間的調機,我不但掌握了車間所有的注塑機的操作方法,而且在各功能的使用上遠遠超過了任何一個領班。有時調機需要某個功能,我就問領班,這個功能在哪個頁面?他們說沒有這個功能。但我相信有,我最終找出來了并使用上,産品更漂亮了。

不知不覺中,随着調機經驗的積累,我對注塑理論的理解有着與以前完全不一樣的深度。

讀過上一篇文章的人或許會問,你第二關闖過了,但是僥幸闖過的,并沒有搞清氣泡消失的原因。是的,非常對,我也一直在想這個問題,為什麼氣泡會突然消失了?有一天我在看專業書籍的時候,看到“溫度的調整需要過一段時間才能見成效”時,我高呼,得之矣得之矣!我調整料溫、模溫後,但溫度調整的成效并不是馬上顯露出來,我在迷茫中繼續啤,其實是一個等待過程,當模溫、料溫達到設定值時,采取的措施見成效了,氣泡就一下子消失了。而以前讀專業書籍的時候,這樣的描述是不會引起我如此強烈的共鳴的!

實踐出真知,然也!

下面舉幾個注塑生産中的小故事,與大家分享!

故事一:

一日,一領班拿一啤産品找我,說産品縮水調不到,保壓壓力已經加到很大了。我一看産品是相機轉膠片的手柄,POM料,因為入水位易出現射入印,所以澆口開得很大。我問他保壓時間是多少?他說2秒。我說,應該是保壓時間不夠,澆口未封閉保壓就解除了。把保壓時間增加到4秒,不縮水後再慢慢朝回減,找出最後不縮水是多少秒?因我當時在辦公室有事,他去機位後一會就拿樣闆過來了,非常漂亮,一點縮水都沒有了。什麼都沒變,保壓時間加到2.8秒就完全OK了。他說,我沒想到就差這麼一點時間差别就這麼大。我說,别說差了0.8秒,在臨界狀态時,差0.1秒就可能是冰火兩重天!

故事二:

一日,一領班找我,說四個産品中有一個産品容易縮水,如果壓力大點的話,其它三個又有拖傷。我到機位上一看,是相機鏡頭滑動門,一出四。讓他啤一下走水闆,看一下四個模腔是否流動不平衡。一啤走水闆,果然,易縮水的那個模型走得慢很多。再進一步檢查,發現縮水的那支水口針磨去的部分明顯比其它三支少。

找到模具廠主管,那個主管一聽就把頭搖得象撥浪鼓,說不可能不可能,澆口是火花機打出來的,水口針是四支一起磨出來的,不會存在不同,你們注塑部不要亂找原因!我也不急不惱,說“就幾步路的事,去機位看看”,笑着把他到機台旁邊,他一看就不再堅持了,說:“下模,把模具送到模具廠,我來安排”。一個小時不到模修好了,再次啤走水闆,流動平衡了,此後的生産就沒再出現過問題。

事後,那個主管告訴我,問題調查清楚了,是有一次這套模具的水口針斷了,模具送修換水口針,那個修模的師傅偷了下懶,磨針的時候未上磨床四支針一起磨,而是在沙輪機上随手磨了一下,所以這支針就比原來的小了很多,他已經批評了那個修模的師傅了,以後一定要四支水口針一起磨成一緻。

故事三:

一日,一領班找我,說一産品上機已經幾個小時了,調了一大堆廢品,總是有氣泡,頭都大了。我到機位一看,産品一出二,PP料,透明,相機盒。檢查加工溫度、模具溫度、背壓都存在問題,作了糾正,氣泡是少了很多,但仍然無法杜絕。

我問這個領班,那以前是怎麼生産的?他說,要說這個産品那沒有哪個領班不怕,每次到這套模生産,誰都發愁,有的領班甚至見上這套模就請假逃避,怕了!隻有一個領班能對付這套模,但他是上夜班,現在沒上班。那個領班調出來的,也是象現在這樣,好一啤壞一啤地生産,好的留下,壞的丢掉,每次生産原料不知浪費了多少!

我觀察模具,排氣開得非常多,縱橫交錯,不能說模具排氣不良。

啤一下走水闆,問題就來了,發現産生氣泡的部位都是處于排氣槽中間的位置,也就是說排氣槽雖然多,但沒開對位置。我根據啤走水闆找的位置,在産品上做好記号,找模具廠修模加排氣。

模具廠主管一聽我說模具排氣不良,聲音立即提到“高八度”!“還排氣不良?模具都開排氣開爛了!”我詳細說明,這個排氣不良不是模具整體排氣不良,而是局部排氣不良,隻要在現在有的基礎上再加幾道排氣就行了。但不管怎麼解釋,都解釋不通。末了,那主管大手一揮“模具不是你們想怎麼修就怎麼修的,排氣已經加得夠多了,你們要多想辦法提高自己的調機水平,不能水平差調不出來就說模具做得不好!”

碰了釘子,我回到機位上再想辦法。為什麼有時沒有,而有時有?理論上應該工藝參數不變,要有氣泡就都有,沒有就都沒有呀?最後,發現這種機不穩定。而穩定的機器又不能生産透明産品。但我還是相信,局部加排氣是有利于氣泡的排除的。

我找到經理,把走水闆給他看,提出了我的意見,不管機器怎麼樣,在某幾個局部加排氣肯定是有利于調機的。經理很贊同我的看法,他說:好,我去溝通。

家族式企業的管理就有這種好處,模具廠主管見老闆的弟弟來了,聲音就降成了“低八度”,同意按我的方案再加幾道排氣,并且特别聲明:試模時一定要叫他現場看,他不相信就這幾道排氣會有這麼大的作用,就是産生氣泡的原因。

加幾道排氣非常快,下前模,送模具廠加排氣,一小時後上機,叫模具廠主管到現場,試啤,大概啤到20啤時,氣泡消失了!此後,就非常穩定,一直到生産完,沒有一個産品是因為氣泡的原因而報廢的。

模具廠主管看到了事實,還是不解,說:“難道幾道幾個絲的排氣槽能有這麼大的作用?”,是的,親愛的主管同志,在臨界狀态下,幾個絲就能解決問題。這就是“最後一根稻草壓垮一頭駱駝”的故事在注塑成型中的翻版!

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