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元氣森林冷知識

生活 更新时间:2024-12-03 19:08:00

今年3月-6月,元氣森林5家自有工廠全部導入40μm氣泡水标簽的生産,外加工廠也全部具備45μm氣泡水标簽的生産能力。相較于之前,使用的标簽厚度變薄了5-10μm。就此,氣泡水标簽減薄項目宣布成功。

作為陪伴這個項目從孕育到落地、整個過程的見證人之一,周力平覺得自己的工作在這個項目中被賦予了更多的價值,“在那個關頭,真的有一點使命感的感覺”

5μm,重要嗎?PART 01

氣泡水标簽減薄項目,就是讓氣泡水瓶身的标簽材質,變得更薄。

目前行業中瓶身使用的标簽材質總體分為PVC和PETG兩種。在使用PETG标簽的企業中,标簽厚度基本≥45μm。

氣泡水的标簽材質就屬于PETG。周力平和他的團隊通過幾個月的探索,将厚度從45μm降到了40μm,并實現了實際生産,走進了行業第一梯隊。

關于μm這個單位,大多數人可能并沒有實際的概念。

改造前,1厘米是222張45μm标簽疊起來的高度。改造後,1厘米是250張原膜的疊加厚度。

盡管如此,改造前後的差異幾乎不可能被人類清晰感知到。

元氣森林冷知識(元氣森林總做一些看上去沒意義的事)1

一張40μm厚度的PETG原膜

那,這5μm的改進重要嗎?PART 02

“可能在那個關頭,真的有一點使命感的感覺吧”。

周力平說,目前行業中應用40μm厚度的企業并不多,也幾乎沒有應用到35μm的PETG材料的企業。

簡單來說,相同的材質下,更薄就意味着更軟、更不好控制以及更高的不良率,套标過程會随着材質減薄而越來越難。“我們不能因為自己想減薄,就不顧生産的實際情況。”

元氣森林冷知識(元氣森林總做一些看上去沒意義的事)2

氣泡水實際套标過程

而做環保,很重要的一個方向就是「從源頭減量」。減薄5μm在一瓶水上肯定感覺不出來,但接下來元氣森林生産的任何一瓶氣泡水,使用的标簽都變薄了,“算下來能減少使用11%的原材料,是不小的數量”。

除了能減少原材料的使用,套标過程中用到的能源也會因為這5μm變得更加環保。

标簽落到瓶身上後,依靠「蒸汽加熱」原理可以迅速收縮貼緊瓶身。相同材質下,标簽越薄越容易收縮,需要的蒸汽壓力也就越低。

因此,使用更薄的标簽,同時也意味着用更少的蒸汽量就能完成套标,生産過程更加環保。

元氣森林冷知識(元氣森林總做一些看上去沒意義的事)3

右側為套标機的蒸汽壓力表

數值由2降至1.4-1.6

“聽起來很簡單,好像調一調蒸汽參數就好了,但其實不是”,周力平說,原材料變化以後,生産上各個環節的參數、配置都要進行調整,分析每一個bug産生的原因。

他覺得最難的點也在于此,“除了咱們的自有工廠,還有一些外工廠的設備也需要調試,每款設備的情況都不一樣。”

設備參數,其實是牽一發而動全身PART 03

2021年12月17日,項目籌備小組完成了數據調研和可行性分析,拟定了項目的推行方案。

正式開展前,團隊請教了不少行業專家。做可行性分析時,團隊拿到了标簽原膜的挺度、厚度極差、收縮比等關鍵數據;和外部設計師交流細節與技術,探讨「如果需要增加折疊機構,設計方案是怎樣」等問題,提前做好相關技術儲備;在代加工廠測試時,提前聯系如克朗斯套标機工程師,遠程幫忙指導現場調整設備......

“我們都會做方案A、B,預知可能性,提前判斷”,周力平說,“我們不希望過程中,因為自己的不了解,而出現不必要的麻煩”。

盡管如此,在實際的執行過程中,仍然每天都會遇到大大小小的質疑和困惑,等着團隊成員一個一個處理解答。“遇到不同的聲音或問題是難免的,但不能因為難,就逃避不做了”。

比如标簽位置。一般的套标過程是:标簽從瓶身上方,懸空垂直套入。

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氣泡水實際套标過程

減薄後标簽重量變輕了,機器的參數如果不進行精密調整,标簽實際收縮後的高度就會發生變化。發現這一問題後,團隊一點點仔細修改,最終使減薄前後的标簽位置控制在了合理的誤差範圍内。

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左圖為原标簽高度,右圖為減薄後标簽高度

原膜變薄,同時影響的還有「油墨印刷白度的呈現效果」。我們日常看到的标簽各式各樣,但那些顔色的呈現,是通過凹印工藝,在透明原膜的基礎上将油墨「壓」上去的。标簽變薄了後,刮刀的壓力大小會對油墨的濃度産生影響。

因此,色彩的呈現同樣會因為減薄的5μm而發生改變。“當時第一批測試出來,他們就說好像沒有原來那麼白了。”

他明白,産品始終是第一位的。不能因為标簽減薄,就讓消費者拿到和原來不一樣的産品,或者在運輸上出現新的問題。于是他和小夥伴們調整印刷參數的同時,也在随時和各部門團隊溝通,确保升級後的産品性能和原先一緻。

生産上有一絲調整,都是牽一發而動全身的巨大工程。哪怕僅僅是5μm的微小調整,也需要團隊中的夥伴們站在各自的專業及經驗的角度,用實驗、案例或者數據,反複解答疑問、解決質疑。

遇到難以抉擇的坎,大家相互鼓勵、打氣、尋求幫助,再重拾信心繼續向前奔跑……“我們覺得這件事應該做,對大家都好,那我們就會嘗試”,他們始終相信,所有問題都能找到解決辦法,一定能完成5μm的升級。

元氣森林冷知識(元氣森林總做一些看上去沒意義的事)6

隻能在深夜和淩晨進行的測試

周力平還記得 PETG 40μm标簽的第一次測試。那時由于疫情原因,他沒能去到天津工廠的測試現場,隻能一直遠程線上跟蹤,直至淩晨。

在廣東廠的測試也是在淩晨,“我定了半夜一點的鬧鈴,兩點多準備打車去工廠,但是路上沒有一輛車,我隻能步行過去,有段路很黑沒有路燈,那會大半夜還是有點害怕的”。深夜走路走了半個小時,周力平趕到了工廠,淩晨五點左右,順利完成了測試。

湖北廠的測試依舊在晚上,周力平笑着說,“基本所有的測試都在晚上和淩晨,并且都成功了,看來黑夜中是要期待有曙光出現的”。

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為什麼一定要在深夜和淩晨測試?PART 04

“因為測試、調整不可能一次完成啊!都是要反複進行的”,他不想妨礙工廠正常的生産節奏,“自己可以辛苦點兒,但不好意思總是影響了别人。他們什麼時候停,我就什麼時候去。

于是,白天溝通、協調各個工廠的設備、收集遇到的問題,晚上就等着當天生産線的最後一批貨,用這些産品進行研究測試。這種不時黑白颠倒的日子,成為了他和團隊小夥伴們那段時間的常态。

“我們也特别感謝公司其他部門的配合”,研究院、産品、生産及食安各部門“幾乎時刻緊盯着項目進度”,用甘特圖進行項目跟蹤,産品外觀的判斷确認、溝通采購40μm原膜、制作測試标簽并跟蹤到貨……“大家各司其職,一起完成這個事的感覺非常好。”

數不清在工廠看過幾次日出後,團隊成員們在沒有增加折疊機構設備的前提下,開創性地在氣泡水品類實現了40μm減薄PETG标簽的生産。

周力平說,「做正确的事」是團隊最大的願望,也是彼此最一緻的目标。

這5μm的微小改進,每年将使元氣森林節省幾千噸的蒸汽使用量,從而減少二氧化碳排放,同時,從源頭減少了11%的原膜使用量。“現在有了實際成果,大家都覺得這六個月特别值得”。

未來,元氣森林将繼續用實際行動參與到環境保護問題中,做正确的事。也将繼續,用好産品愛這個世界。

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(市場有風險,投資交易需謹慎。所涉标的不做任何推薦,據此投資交易,風險自負。)

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