2010年7月入職揚子江藥業,9年多時間,自主完成100餘項質量技術創新改造,并且解決了困擾行業的疑難問題……
這個“衛總”不簡單吧!
其實“衛總”姓王,全名王衛,揚子江藥業集團有限公司固體制劑3号車間副主任。大家叫他“衛總”。理由是:他在設備方面的技術太牛了,總能搞定任何問題。
對此,“衛總”隻說了一句話:世上無難事,隻要肯登攀,隻要目标堅定,就沒有解決不了的問題。
隻要目标堅定,數年難題一朝攻克
羅紅黴素膠囊,一種消炎藥,揚子江藥業的優質産品,但是因為品種特性,相對于其他産品而言,生産過程剔廢率較高,品種收率較低。
作為一名剛入車間的設備管理人員,“衛總”卻不能容忍,他的目标是廢品産生率降為0,确保所有産品質量無瑕疵。
“衛總”的第一思路是“斷根處理”,試圖尋求專業設備供應商協助解決。他聯系了德國充填機廠家,對方檢測後反饋羅紅黴素膠囊料性極細且較澀,給出了兩種方案:改變産品工藝或者更換充填設備,不過,前者可能會影響産品療效,且研究和申報、審批周期長,後者則投資代價大,能否徹底解決設備廠家也沒有完全把握。
兩種方案暫不可行,但“衛總”堅信沒有解決不了的問題,他成立了項目小組,開始自主創新與改進。
學習羅紅黴素膠囊工藝,研究充填機設備原理,将工藝與設備相結合,找問題根源;同時深入一線,對問題進行歸納彙總,并展開讨論分析,最終确定了4條重點問題改進方向。
設計改變設備結構,解決漏粉、雀套;設計鎖合針結構,解決膠囊底癟頭;優化真空檢測程序,解決膠囊分離難題……
剔廢不合格品降為2粒/批。
明明已經成功,但是“衛總”認為在質量方面,100-1=0,不能半點含糊。
頭腦風暴、梳理分析,改變、設計、調整……最終連續經過5批共計700萬粒膠囊的逐一檢驗,均沒有發現外觀不合格膠囊。不到一年,“衛總”實現了不合格品0粒的突破!
目前,該項目創新正在申請發明專利。
跳出固化思維,自主完成100餘項創新改造
隻要内心深處堅定,就沒有解決不了的問題,所有困難都會迎刃而解。
“衛總”,始終這麼堅信。
同時,工作中,他又認為設備管理必須緊跟市場前沿工藝,凡事要敢于跳出固化思維解決問題。
這一點,在他進入揚子江藥業以來,就體現得淋漓盡緻。
從進入公司至今,他已經自主完成100餘項質量技術創新改造。除了突破困擾羅紅黴素膠囊生産多年的問題,還有改造流化床,實現流化床濕度精準控制,解決奧美拉唑腸溶膠囊耐酸力問題,等等。
據介紹,在研究奧美拉唑腸溶膠囊一緻性評價新工藝時,由于流化床包衣過程濕度無法準确控制,易産生靜電,出現包衣不均勻現象,導緻實驗産品出現問題。于是“衛總”帶領大家在車間研究設備原理并多方面尋找廠家溝通,成功對進風單元改造升級,實現進風濕度控制的進一步嚴格規範,滿足了工藝期望要求;通過濕度的精确控制,包衣更均勻,産品問題得到徹底的解決。
車間是問題發現地,“衛總”隻要有空,就在車間到處琢磨。
在車間某新膠囊品種的研究過程中,他又發現極少數膠囊殼本身有微小的孔和裂痕,會導緻細微漏粉現象,協商膠囊廠家徹底解決,但廠家回複隻能做到99.99%。
對此,“衛總”決定對内包機自主創新改造,通過創造性地增加膠囊旋轉裝置和高頻驅動裝置,最終實現,後續生産産品中再未出現缺陷膠囊。
除了深耕各種設備,提高設備自動化也是“衛總”關注的重點,他引進了多台先進自動化設備并自主開展設備改造,包含自動後包裝線引進、裝盒機改造等,共節約勞動力40人。
揚子江的舞台,适合追“夢”“衛總”學的是機電一體化,提及為什麼選擇揚子江藥業,他說,當初是揚子江藥業到學校招聘的,他看到企業本身比較大,其次感覺做藥品,前景比較好,就來了。
9年多來,他從沒後悔過選擇,“自己的興趣,能和事業結合,實在是一種幸運。”
翻開他這麼多年的成績單,一系列的榮譽背後 ,也能看到他的熱情與努力。
2010年獲得全國“亞龍杯”生産線PLC與觸摸屏編程二等獎;
2012年底獲得“技術标兵”稱号;
2013年底獲得“先進個人”稱号;
2015年中獲得“先進個人”稱号;
2017年中獲得“先進個人”稱号;
2019年中獲得“技術标兵”稱号;
2019年底獲得“總裁質量獎”稱号。
有投入就會有回報。
在“衛總”的質量風險管控表中,他改進、深耕的項目一年就達35個,比如高速充填機裝量單元系統結構改變、内包下料軌道結構優化、銀杏葉生産線多處技術改進、改變壓片機沖頭結構、MP3包衣鍋清洗功能等。
“雖然目前已經完成一些産品質量疑難問題的攻關,但還存在一些難點問題,因此我們還要繼續深入現場,充分研究設備,列出計劃逐項完成問題的攻關。”“衛總”準備引進先進的設備、先進的質量控制理念,然後以産品為單位研究工藝,研究設備,做到設備角度優化工藝,工藝角度優化設備,實現工藝與設備更有效地匹配。他建議,成立固體制劑專業組,實現難點問題的快速解決,同時多組織産品工藝、料性、設備原理的培訓。
生産一條線,質量第一,供貨優先,“衛總”從未松懈過。他通過分析瓶頸工序,引進高速設備,多個品種由3班/批變為1班/批,目前國産設備性能開動率、進口設備性能開動率達到行業領先水平。
“逐夢”揚子江藥業,“衛總”感覺很踏實,他說,在這個平台上,可以大膽實踐,能學到的東西很多,也可以施展自己的才能,他希望走得更遠。
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