經過多年長期的實驗研究,沈陽真空技術研究所在該領域的工藝與設備已趨于成熟,以下列舉幾台設備的研制過程以供參考。
1.1真空脫氣澆注爐第一号設備實驗内容
抽真空加熱,首先實驗各系統的性能:脫氣澆注爐的真空度及漏氣率均達到要求。
脫氣澆注爐的加熱效率。設備實測數據為:
1.2真空脫氣澆注爐第二号設備實驗内容:加熱、抽真空、灌裝
在第一号設備實驗基礎上,改進後重新做蠟液實驗及設備檢測實驗。
實驗結果:預熱的胎膜中間蠟液上有極少氣泡,沒有預熱的胎膜内壁上有少量氣泡。第二次蠟液脫氣實驗成功。
原因分析:通過正确控制抽真空速度的方法,解決了堵塞管路的問題,确保了實驗的繼續進行。
設備操作過程:
從表1中可以看出:蠟液沉積到過濾器内與第一次抽真空時間,和蠟液數量有關。
澆注時,打開澆注閥,原料流速過快,不易控制,關閥時無法立即截流,并且随着原液位的變化,原料留出的速度也不同,澆注口目前隻能用于放出原料,不能直接澆注産品;
罐體内蠟液放空後,打開閥門,可以自動将蠟液吸入脫氣爐内,但因吸力過大,罐内會産生大量的氣泡,堵塞真空管路前打開放氣閥;
在平台上觀察窗觀看罐内情況。
1.3真空脫氣澆注爐第三号設備實驗
在第二号設備性能良好的基礎上,我們又進行了第三号設備的研制,保證設備抽真空效果良好,可以達到良好的真空度。
氣密性可滿足産品生産需求,一次抽真空操作約需要25min完成;
手動打開罐蓋鎖緊螺栓,在上升到2/3以上高度後,停止上升,再次啟動上升時,電動機表現為動力不足,無法驅動吊件上升,需要加大電動功率;
機械開關罐蓋裝置的上、下限位開關安裝效果經調試穩定,特别是上限位,确保準确而有效;
經改進,攪拌機中軸輸料器,提升原料效果好,提升量多,抽真空時可以觀察原料中含有的氣泡;
真空泵更換動密封後,運行良好。
1.4蠟制品設備生産線
在脫氣澆注爐一号、二号、三号設備研制的基礎上,做成了适合批量生産蠟制品的成型的生産線,投入生産中使用,用戶反映良好。
1.4.1真空脫氣澆注爐工藝流程
對罐體進行加熱,30min可以将罐加熱到120℃,在罐體加滿料後,大約3h後,測溫點溫度達到120℃,閥門出料口加熱棒與熱電偶,溫度達到120℃,蠟液流動性非常好,容易出蠟;
攪拌速度采用200r/min,攪拌2h,使蠟液攪拌均勻;脫氣時能看到脫氣傘上的液體均勻流下;
觀察真空表,顯示在1×103Pa以下時;控制系統正常運行。
1.4.2真空脫氣澆注爐的檢驗
剛出爐時熱态澆注檢測;
澆口杯位置上、下移動時檢測其澆注效果;
冷卻後檢測産品内有無氣泡;檢測真空與非真空産品對比;
檢測方法為目測與儀器檢測。
1.4.3透明果凍臘産品的實驗結果
目測的結果,設備安裝到生産線上,澆注出的果凍蠟産品,氣泡較少,色澤光鮮,一共澆注了50多杯。
澆口杯位置上下移動時,距離閥門出口位置最近處效果最好,随着距離的增大,蠟液自重影響越來越大,效果稍差。
同樣原材料,真空脫氣澆注爐生産的産品與非真空生産線生産的産品對比:熱态時同為液體,效果相近,冷卻後非真空生産線生産的産品氣泡多,外觀不好;真空脫氣澆注爐出來的産品氣泡很少,甚至無氣泡,外觀保持非常好。
儀器檢測結果:真空脫氣澆注爐出來的産品,内部結構質密,不受溫度影響。非真空生産線上的産品則受溫度影響較大;熱态時良好,冷态時較差,這主要是由于蠟液内氣泡沒有被抽出。
真空脫氣澆注爐剛安裝到生産線上後,配合不好,但生産的産品比非真空生産線好。真空脫氣澆注爐澆注蠟液到美國澆注保溫箱内,再由澆注保溫箱對澆口杯進行澆注。
脫氣澆注爐與生産線為同一電控系統,則配合問題可以解決,但制造成本會增加。由于蠟制品銷售價格不可能太高,隻能靠數量赢得經濟效益,所以不論是脫氣澆注爐還是生産線,在制造上均要求降低制造成本,盡量使用原有生産線,縮短制做工期,盡快占領市場。改進後的脫氣澆注爐生産線在國内獲得成功,投入使用和推廣,生産線遠銷越南等地。
結論:真空脫氣澆注爐大大改善了以往制蠟生産線設備的不足,原材料石蠟内部的微小氣泡等雜質得以抽出,改善了産品的内部結構。使産品品質提高,未來發展前景廣闊。
真空在制蠟工業中的應用還處于初級階段,如果未來能在真空度控制方面更加準确,真空澆注蠟液與生産線的配合無需人為操作,增加設備的自動化操作程度,效果會更好。
2技術難題與解決辦法
2.1真空管路及泵被凝固蠟液堵塞
解決辦法:改進電控及真空管路結構。通過改進PLC程序,控制主抽閥在抽真空初期階段,間歇性開啟。一段時間後,常開主抽閥。具體間歇時間需要進一步測試;同時改進過濾器結構,加大容積;在過濾器頂部吸氣,在過濾器上方1/5處增加過濾網材料、中間部位進氣(進氣管沿過濾器内壁切線方向,向下傾斜10°角進入過濾器)。
2.2實驗中還發現,真空管路存有少量蠟液,在自動進料時,罐内會産生大量的氣泡,澆注不理想。
蠟液換顔色時是否需要清洗,設備結構上,兩側踏闆平台無防護圍欄,在平台上不能從觀察窗觀看罐内情況。
解決辦法:繼續修改PLC程序,增加一套預抽真空的功能,間歇性開啟主抽閥。20min後,自動切換成常開啟主抽閥;同時調整過濾器吸氣與進氣口方向,設置為過濾器上部排氣、底部進氣。這樣需要将過濾器真空泵端調整到上端、主抽閥端調整到下端,再向下延長過濾器。
進一步改進自動進料的裝置操作,使得在需要進料時,開啟分壓放氣閥,以降低吸力,因為吸力過大,罐内會産生大量的氣泡,嚴重時會堵塞真空管路設施。(培訓操作者注意這部分操作!)由于脫氣澆注爐内的蠟液最好往生産線上的模具裡澆注,所以本系統關鍵點在于閥門的溫度是否與罐體溫度一緻,經過市場調研,選擇帶夾套加熱的閥門。實測該閥門閥體部分溫度滿足要求,而閥口部分溫度稍低,可用增加加熱棒與熱電偶解決。隻要溫度一緻,就能使石蠟液體流動性良好,又不破壞材質。
在采用導熱油加熱過程時,設備方面需要考慮的問題也不少,因為受空間限制,閥門及泵部分需要螺紋連接,不适合導熱油密封。經過技術人員與工人師傅努力,采用聚四氟乙烯端部密封,圓滿地解決了這一問題。
澆注口隻用于放出原料,不直接澆注産品;由于高溫時液體原料放出速度較快,無需清洗。改進設備結構:在兩側平台上增加圍欄;在平台上增加一層腳踏闆。
操作自動化主要由電控系統及裡面的PLC完成,如下圖,電控面闆上有操作按鈕,電控櫃裡面有PLC,将手動操作時總結出來的工藝曲線時間,轉化成程序輸入到PLC裡面。完成後,隻要操作者一按按鈕,餘下的動作自動完成,這樣隻要一個操作者,便可以操作三台設備。
2.3實驗所遇到的技術難題還有:
3号脫氣澆注爐提升罐蓋時,電動機表現為動力不足,無法驅動吊件上升;機械開關罐蓋裝置的限位開關安裝效果不穩定,特别是上限位;攪拌機中軸輸料器,提升原料效果不好,提升量極小。
解決辦法:将罐蓋提升滑輪重新機械加工,保證運轉間隙大,克服偏心阻力;調整上限位行程開關位置;将攪拌機中軸輸料器拆下,調整角度與間隙,使輸料器與外筒間隙均勻,重新裝上;拆真空泵,更換動密封,而動密封損壞的原因為香精腐蝕作用太強,真空泵的密封材料應全部換成氟橡膠;重新裝好後,真空泵運轉正常。
2.4其他技術問題
在操作中所遇技術問題,真空脫氣澆注爐安裝到生産線上後,配合不好。制造成本高。
解決辦法:在澆注方面又增加了美國澆注保溫箱,完成後續澆注過程,産品達到要求。同時在制造上降低制造成本,發揮各廠優勢,盡量使用原有生産線,縮短制造工期。另外,積極做申報專利工作,盡快占領市場。
整套制蠟生産線除了有真空澆注設備,還需要配一台加熱去表面氣泡裝置,如圖7,在真空脫氣爐下面:
在收集了相關的基礎資料的基礎上,通過對該生産線中的真空脫氣澆注爐的設計制造,安裝調試,并多次改進,制造出滿足用戶要求的設備,大大提高了生産效率,降低成本,可做到批量生産,并且生産線已遠銷越南等國,受到用戶的好評。
本文首發于《真空》雜志2016年第2期
原文标題:真空在制蠟工業中的應用研究
本文作者:艾春江1,楊洪帥1,艾博元2
作者單位:1.沈陽真空技術研究所;2.遼甯工業大學機械工程與自動化學院
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