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球墨鑄鐵熔煉中球化劑的比例

科技 更新时间:2024-12-24 00:12:10

普通球化劑Mg含量較高,球化反應激烈,導緻煙霧增多和鐵水飛濺,不僅惡化車間環境,而且鐵水浪費嚴重。同時由于球化劑的Mg吸收率較低,為保證球化效果,球化劑的加入量至少為1.4%,同時孕育劑的加入量為1%,球化和孕育處理共增矽1.3%,為保證鐵水的終成分合格,在配料時必須保證原鐵水中的Si含量極低,這樣就隻能加入20-30%左右的回爐料,導緻回爐料積壓,同時需要使用大量廢鋼來降矽。為解決這個問題,采用鎂含量4.5-5.5%的低鎂球化劑進行了大量的試驗,确定了穩定的球化處理工藝,并成功應用到了大批量生産中,不僅改善了車間生産環境,而且節約了生産成本。

低鎂球化劑中鎂含量4.5-5.5%,氧化鎂含量0.3-0.6%。其特點是Mg吸收率高,球化反應平穩,鐵水沒有飛濺,鎂光和煙霧也大幅度降低,可以很好改善車間環境和減少鐵水浪費。

試驗方案

采用鎂含量4.5-5.5%,稀土含量1.0-2.0%,矽含量40-45%,氧化鎂含量<0.5%的低鎂球化劑生産材質為QT450-10的球墨鑄鐵件,球化劑加入量1.2%,孕育劑加入量0.7%,生鐵、廢鋼和回爐料的配比為1:3:6。

采用普通球化劑生産時,由于反應劇烈,合金接入量較大,導緻鐵水轉運過程中的溫降比較大,大約為100-150℃,為保證澆注溫度,出鐵溫度一般控制在1550℃以上,球化劑的加入量在1.4%,爐前快速分析檢測的球化等級2級,光譜檢測的殘留鎂含量0.025-0.034%,Mg的吸收率僅為30%左右。力學性能結果如下。

球墨鑄鐵熔煉中球化劑的比例(低鎂球化劑在球墨鑄鐵件中的應用)1

采用低鎂球化劑生産時,鐵水轉運過程的溫降在70-120℃,比普通球化劑的溫降要低,因此在保證澆注溫度的前提下,出爐溫度可以控制在1520℃左 右,Mg的吸收率為50%以上,且球化等級均為2級。從下表中可以看出,雖然球化劑的加入量減少,但鑄件性能仍然合格,而且表面和心部硬度波動小。同時由 微觀組織可以看出,采用低鎂球化劑的鑄件石墨球比較小,石墨球數量多。

球墨鑄鐵熔煉中球化劑的比例(低鎂球化劑在球墨鑄鐵件中的應用)2

球墨鑄鐵熔煉中球化劑的比例(低鎂球化劑在球墨鑄鐵件中的應用)3

球墨鑄鐵熔煉中球化劑的比例(低鎂球化劑在球墨鑄鐵件中的應用)4

經過大批量的生産,追蹤統計分析,其球化等級、成分、金相組織和性能均合格,可見采用低鎂球化劑在生産上是可行并且生産穩定的。

結論

低鎂球化劑在出鐵過程中反應平穩,産生的鎂光少,煙塵也大量減少,顯著改善了車間的工作環境,同時在出鐵過程中均采用一次出鐵的方法,提高了生産效率,同時也減少了轉運過程中的鐵水溫降,從而在保證澆注溫度的情況下,出爐溫度可以适當低20-30℃。

低鎂球化劑的吸收率為50-60%,而普通球化劑的吸收率僅為30-40%,因而同樣的球化效果,低鎂球化劑加入量比普通球化劑少0.2%。此外孕育劑也可以從1.0%降低到0.7%,覆蓋劑的加入量從1.5%降低到1.3%,降低了生産成本。

采用低鎂球化劑後可以提高回爐料的配比,有效解決了回爐料積壓。可以有效降低生産成本。

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