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發動機異響的故障現象和解決方法

汽車 更新时间:2024-09-27 15:20:21

發動機異響的故障現象和解決方法?三、常見的發動機異響故障及檢修方法,下面我們就來聊聊關于發動機異響的故障現象和解決方法?接下來我們就一起去了解一下吧!

發動機異響的故障現象和解決方法(發動機異響故障原因)1

發動機異響的故障現象和解決方法

三、常見的發動機異響故障及檢修方法

(一)冷敲缸

故障現象

1.低溫時有敲擊聲,發動機溫度正常後響聲減弱或消失。
2.怠速或低速時,發出清晰有節奏的“嗒嗒”敲擊聲,轉速提高後響聲減弱或消失。
3.某缸斷火後異響減弱或消失,且火花塞跳火1次發出異響2次。

故障原因

1.活塞與缸壁的配合間隙過大。
2.機油壓力過低,缸壁潤滑不良。
故障診斷與排除

診斷活塞敲缸故障時,可在發動機缸體中上部輔助聽診。
1.汽将發動機轉速控制在異響最明顯的範圍,查看機油加注口是否冒,煙,排氣管是否冒藍煙,用聽診器在機體上部側聽診,也可運用螺釘旋具抵觸在缸體一側,将耳朵貼在螺釘旋具的木柄上,聽是否有振動敲擊聲,如果出現上述症狀,可确診為活塞敲缸。
2.逐缸斷火試驗,若某缸斷火後其聲響減弱或消失,複火時其聲響明顯增大1~2聲後又恢複原來聲響,當發動機溫度升高後聲響減弱或消失即可确診為活塞敲缸。
3.加機油試驗,拆下待查氣缸火花塞,注入少量機油,再重新啟動試飛驗,如聲響消失或明顯減弱,但不久又複出,則可确診為該缸活塞敲缸。
(二)熱敲缸

故障現象

1.怠速時發出有規律的“嗒嗒”聲,高速時發生“嘎嘎”的連續金屬敲擊聲,并伴有機體抖動現象且溫度升高,響聲加大。
2.火花塞跳火1次,發響2次,單缸斷火聲響加大。

故障原因

1.活塞與缸壁配合間隙過小。
2.活塞與活塞銷裝配過緊,活塞變形或反橢圓形。
3.連杆軸頸與曲軸軸頸不平行。
4.連杆彎曲扭曲或連杆襯套軸向偏斜。
5.活塞環背隙,側隙過小導緻活塞環卡滞。


故障診斷與排除

1.若發動機低溫時沒有異響,而溫度升高後在怠速時出現“嗒嗒”聲,并有機體振動現象,且溫度越高聲響越大,則為活塞變形、活塞環過緊造-成的活塞敲缸。
2.發動機低溫時不響,而溫度升高後在中高速時發出急劇而有節奏的“嘎嘎”聲,單缸斷火時,其聲響變化不大,則為連杆變形或連杆裝配不當造成的活塞敲缸。
3.發動機在熱啟動後,即敲缸,且單缸斷火聲響加大,表明該敲缸現象嚴重,也可能已經産生了拉缸,此時應停機檢修,以免造成更為嚴重的惡性故障。
(三)冷熱均敲缸

故障現象

1.發動機低速時有“嗒嗒”的敲擊聲,轉速提高後聲響消失或低速時發出有節奏且強弱分明的“杠杠”聲響,有時會短暫消失,但很快又複出,轉速提高後消失。
2.火花塞跳火1次,發響2次,某缸斷火後聲響或減弱或反而加大,并由有節奏聲響變為連續聲響。

故障原因

發動機在冷熱态均敲缸,一般是活塞連杆組技術狀況惡化所緻,主要原因如下:
1.活塞銷與連杆小頭裝配過緊。
2.連杆軸承裝配過緊。
3.活塞裙部圓柱度誤差過大。

故障診斷與排除

1.逐缸做斷火試驗,某缸斷火後聲響減小,但不消失,為該缸連杆與曲軸或活塞銷裝配過緊所緻。
2.斷火試驗時該缸聲響加重,且間斷聲響變為連續聲響,則為活塞磨損變形所緻。
3.低速時有“嗒嗒”敲擊聲,當轉速提高後聲響消失,則為活塞裙部圓柱度誤差過大所緻。


(四)曲軸主軸承響

故障現象

1.發動機穩定運轉時并無響聲,當轉速突然變化時,發出沉悶連續的“膛膛”敲擊聲,轉速越高,聲響越大,同時伴有機體振動現象。
2.發動機負荷增大時,響聲加劇有時上坡加速時,在駕駛室内就可聽到沉悶的“WE膛”敲擊聲。
3.單缸斷火時聲響變化不大,而相鄰2缸斷火時聲響明顯減弱。


故障原因

1.曲軸主軸頸與軸承配合間隙過大。
2.曲軸軸向間隙過大。
3.曲軸軸承蓋螺栓松動。
4.潤滑不良導緻合金燒損脫落。
5.曲軸彎曲。

故障診斷與排除

診斷曲軸軸承響,可在發動機缸體下部及油底殼部位輔助聽診。
1.在發動機低中速狀态下抖動節氣門,一般由2000r/min急加速至3000r/min發出明顯而沉悶的連續敲擊聲,同時伴随有機體振動現象,則可确定為曲軸主軸承響。
2.進行單缸斷火試驗,聲響變化不大,而相鄰2缸斷火時,聲響明顯減弱或消失則為2缸之間的曲軸主軸承響。
3.高速運轉發動機,機體振動較大,同時伴有機油壓力顯著下降,則為曲軸主軸承與軸頸配合間隙過大或軸承合金脫落。
4.異響随溫度升高而增大,高速時聲響變得雜亂,可能是曲軸彎曲。

(五)連杆軸承響

故障現象

1.比曲軸軸承敲擊輕、緩和而短促的“檔檔”聲,怠速時聲響較小,中速時較為明顯,突然加速時,敲擊聲随之增大。
2.當發動機負荷增加時,聲響随之增大。
3.當發動機溫度發生變化時,聲響并不變化。
4.斷火後聲響會明顯減弱消失。

故障原因

1.連杆軸承與軸頸磨損過量,導緻徑向間隙過大。
2.連杆軸承蓋的緊固螺栓松動或折斷。
3.軸承合金燒毀或脫落。
4.連杆軸頸失圓,使軸頸與軸承之間接觸不良。
5.曲軸主油道堵塞或潤滑系有故障,造成軸承潤滑不良。

診斷與排除

1.變換轉速試驗。使發動機怠速運轉,然後由怠速向低速,由低速向中速,再由中速向高速加大節氣門開度進行試驗,同時結合逐缸斷火法和在加機油口處聽診等方法反複試驗。
響聲随着轉速的升高而增大,抖動節氣門時,在加油的瞬間異響突出。響聲嚴重時在任何轉速下均可聽到,甚至在怠速時也可聽到清晰、明顯的敲擊聲。
2.斷火試驗。在怠速、中速和高速情況下,逐缸反複進行斷火試驗。如某缸斷火後響聲明顯減弱或消失,在複火的瞬間又能立即出現,則可斷定該缸連杆軸承響。
3.聽診。如用聽診器或簡易聽診杆觸在機體上聽診,往往不易聽清楚。但在加機油口處直接傾聽,可清楚地聽到連杆軸承敲擊聲。
4.檢查機油壓力。診斷中要注意檢查機油壓力。如果響聲嚴重,又伴随機油壓力降低,這往往成為區别連杆軸承響與活塞銷響、活塞敲缸響的重要依據。
在中、高速運轉時做抖動供油拉杆試驗,如這時出現堅實有力的敲擊聲,說明是連杆軸承異響。診斷時可結合從加機油口處聽診、檢查機油壓力和做單缸斷火試驗等方法進行。如某缸斷油後響聲明顯減弱或消失,複油後響聲又出現,說明燃燒室積碳嚴重。這不僅會引起爆燃或早燃,而且提高了壓縮比,緻使發動機過熱。

(六)正時齒輪或齒帶、鍊條異響

故障現象

1.聲響比較複雜,有時有節奏,有時無節奏,有時間斷響,有時又是連續響。
2.發動機怠速運轉或轉速有變化時,在正時齒輪室蓋處發出雜亂而輕微的噪聲;轉速提高後噪聲消失;急減速時,此噪聲尾随出現。
3.有的聲響不受溫度和單缸斷火試驗的影響:有的聲響受溫度影響,溫度低時無噪聲,溫度正常後,才出現噪聲。
4.有的聲響伴随正時齒輪室蓋振動,有的聲響不伴随振動。

故障原因

1.正時齒輪齧合間隙過大或過小。
2.曲軸和凸輪軸中心線不平行,造成齒輪齧合失常。
3.換曲軸軸承和凸輪軸軸承後,改變了齒輪齧合位置。
4.凸輪軸正時齒輪松動。
5.凸輪軸正時齒輪輪齒折損或齒輪徑向破裂。

診斷與排除

1.發動機怠速運轉,若發出有節奏的輕微的“嘎啦嘎啦”聲;中速時突出,高速時雜亂,用旋具觸及正時齒輪蓋部位,聽診時聲響更明顯,則說明是正時齒輪間隙過大。
2.若聲響的大小随發動機轉速變化,且聲響類似于呼嘯聲,則說明齒輪齧合不良。

3.發動機怠速運轉時,發出有節奏的“便硬”聲響;發動機轉速提高,聲響也随之加大,則說明齒輪齧合不均勻。
4.将發動機轉速逐漸提高到某一較高轉速,若突然發出強烈而雜亂的聲響,而急減速時同樣會發出一聲“嘎”的聲響,正時齒輪蓋有振動感然後消失,則為凸輪軸正時齒輪松動。
5.車輛大修或更換正時齒輪後出現連續不斷的“嗚嗚”聲,發動機轉速越高聲響越明顯,大多是齒輪齧合間隙過小所緻。

(七)氣門異響

故障現象

1.發動機怠速時,發出有節奏的“嗒嗒”聲響。
2.發動機怠速增高,聲響也随之增高。中速以上時,聲響變得模糊嘈雜。
3.發動機溫度變化或斷火試驗,聲響都不随之變化。

故障原因

1.氣門杆端和調整螺釘或搖臂磨損或調整不當,使氣門間隙過大,導緻頂置式氣門的搖臂頭部與氣門端部撞擊。
2.凸輪磨損過量,運轉中挺柱産生跳動。
3.氣門彈簧座脫落。
4.氣門導管積碳過多而咬住氣門。

診斷與排除

1.在氣門室或氣門罩側聽察,一聲響随發動機轉速不同而改變,且高、中、低速時均有異響,同時,發動機溫度變化或斷火試驗時聲響并不随之變化,則為氣門響。
2.拆下氣門室蓋或罩,使發動機怠速運轉,并将塞尺插入氣門端部與挺柱間隙中,逐個試驗。當插入某個氣門間隙中,聲響減弱或消失。若塞尺插入後,聲響減輕,但未消失,可用旋具撬住氣門杆,聲響消失,則為氣門間隙過大造成,原因是氣門杆導管磨損。

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