來源:人民網-吉林頻道
近日,從吉林油田開發部門獲悉,今年前7個月,吉林油田通過持續深化精細油藏研究、着力推進注水專項治理、加強效益措施挖潛等有效手段,原油自然遞減率4.86%,同比減緩0.37%;綜合遞減1.54%,同比減緩0.73%。
吉林油田資源條件差,呈現典型的滲透率低、豐度低、單井産量低的特點。資源差的形勢難以改變,隻有練好内功,深化精益管理研究,抓好開發實踐落實,才能真正走通效益發展之路。
今年以來,吉林油田持續深化精細油藏研究,以重點目标挖潛需求為導向,2022年統籌部署3類22個區塊研究工作。圍繞儲層精細刻畫,建立“岩心相——地震相——測井相”為流程的井震結合沉積微相研究模式,創新“垂向分期、側向劃界、立體組合”三步法單砂體構型技術,有效指導新井部署。攻關高精度建模數模一體化技術,實現儲層構型嵌入建模及百萬節點數值模拟,科學指導各類方案優化調整。創新分層油水動态量化表征技術,升級智能化注采劈分技術,建立分層注入産出與剩餘飽和度關系圖版,形成不同層位、部位剩餘油量化表征模型,落實剩餘潛力分類及效益挖潛對策,指導6個區塊綜合措施挖潛219井次。
抓好精細注水,持續控制自然遞減
井的利用方面,持續完善注采井網,把長停注水井作為不正常井管理,按照“四重新”“六結合”的思路,恢複長停油水井146口,日增注673立方米,日增油38噸。開展井别轉換完善井網,打破井網、井排、井别觀念,對井況有問題,優選鄰井替代轉注;對現有井别無法發揮作用的,轉換井别挖掘井點潛力,年内實施井别轉換52口。
注水調控方面,瞄準不同類型油藏的主要矛盾,加強“注、調、控、引”的調控思路,開展精細注水結構調整,年優化配注方案5200口。規模推廣周期注水、細分堵水、長停井利用、換向驅替等低成本水驅技術,實現注水效益最大化。
注水井分注管理方面,由重分注工藝指标向重分注效果效益轉變。以“注水全過程低成本運行”為目标,堅持“井筒全通徑”分注工藝技術路線,優化注水層段、簡化分注工藝,強化水質管理,減少大修井、報廢井發生,推進低成本注水開發。今年前7個月,完成各類主幹工作量1147井次,超計劃12%。注重水質保障和精細有效注水工作,完成注水井調配、洗井、動态監測等輔助工作量2.1萬井次,超計劃7%。
加強效益措施挖潛,降低綜合遞減率
挖潛理念方面,突出措施挖潛與注水結合、井點挖潛與井區提效結合、單一技術與組合技術的結合,實現增産、增效、增儲。
技術優化升級方面,精心優化措施結構,保持長效措施增産地位,創新升級轉向壓裂、幹擾壓裂、集團壓裂等5項技術,增産占比保持在48%以上。定型低成本解堵體系,增産占比控制30%以内。
方案管理方面,切實做好“三項”重點工作,即修訂措施選井選層技術手冊,規範方案論證流程與參數;常态化開展措施對标,确保效果、效益最優;超前組織方案聯審,多專業一體化确保方案質量。今年前7個月,超前儲備方案4179口,審查并下達3728口,完成年計劃108%。
同時,為了保障措施效果效益,吉林油田還通過精細措施費用專項管理分單位、分類型、分批次下達費用。加強過程跟蹤調整,建立旬、月、季分析制度,針對低效無效井,及時井筒挖潛,及時調整方案思路,及時優化措施結構。落實考核激勵政策,通過季度産量考核,年度效果效益總兌現,促進采油單位強化質量管控、措施提效。(來源:吉林油田)
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