一、系統配線及控制原理:
彩鋼瓦是一種建築材料,出廠成型料長度是固定的(如15米),有些需要的卻是長度不一的材料,如用人工裁切,每根長度都需測量,費時費力。用PLC、文本屏、變頻器控制實施自動裁切,操作工隻要将此三種裁切長度值和裁切數量值從文本屏畫面輸入,設備就會自動切出這三種長度規格的彩鋼瓦來。
原設備是采用西門子變頻器和觸摸屏進行控制的,但因PLC和觸摸屏嚴重損壞,不宜修複。應用戶要求,現在用LS型PLC和YD20型文本屏,對其進行改造式修複。
原設備的控制線路的主電路,見圖5-45彩鋼瓦自動裁切設備主電路,可分為三部分:
油泵控制線路,為常規啟、停電路,不受PLC控制,上班後由操作人員進行啟/停控制,為氣壓閥提供壓力源;
變頻器控制線路,具有手動進、退和自動中的兩段速運行控制,由手動和PLC自動控制,完成對彩鋼瓦材料的輸送;
刀具上行、下行的氣壓閥控制線路,對彩鋼瓦進行裁切和控制刀具複位,由PLC自動控制。PLC的控制過程:裁切長度和數量由文本屏輸入到PLC的程序中。由旋轉編碼器采集彩鋼瓦的長度信号,經程序計算,控制變頻器的啟、停和氣壓閥的裁切動作。
整機控制電源由空氣斷路器QF1控制,再由380V/220V隔離變壓器供給控制電路,以提高抗幹擾性能和操作安全性,也避免了采用火、零二線220V供電時,零線接觸不良時的供電不穩。設置SA0急停開關,在系統運行異常時,可快速停掉控制電源,無論手動或自動運行都被中止。
油泵的運行提供裁切刀具的工作壓力,油泵的起/停由SB1、SB2按鈕手動控制;刀具的上行(擡起歸位)、下行(裁切)由PLC的輸出接點驅動KA1、KA2兩隻繼電器,再由繼電器驅動KP1、KP2兩隻壓力電磁閥;變頻器的起/停、運轉方向、運行速度均可以有手動/自動兩種工作方式。手動裁切時用SB3、SB4按鈕實現反轉和運行控制,用SB5按鈕控制手動下刀裁切。自動裁切時按設置好的兩段速——高速和低速進行彩鋼瓦輸送、裁切前低速運行的控制,用繼電器KA1、KA2控制刀具的下切和返回。
對變頻器的參數設置。将P2端子設置為A段速運行控制端子,其運行頻率為7Hz;将P3端子設置為B段速運行端子,将運行頻率設置為35Hz;停車方式:自由停車;加、減速時間的設置,據現場運行要求設定。
彩鋼瓦自動裁切設備PLC控制接線圖
PLC控制接線圖,因原機型為西門子型PLC,輸出端子在上部,輸入端子在下部,為對應原線路配置和操作工人讀圖習慣,也将PLC輸出端子線路畫于上部,将輸入端子畫于下部了,讀圖時需予注意。
圖中SA1為手動自/動運行方式選擇開關,閉合時為自動運行方式,SB4為自動運行暫停開關;P06、P07端子輸入刀具下、下限位信号;P0、P1輸入高速計數脈沖信号。YD20文本屏的工作電源,取自PLC的24V、24G電源供給端子。
與可調定長裁切裝置不同,程序電路的重點,是對多種剪切數量和多種前剪切長度進行處理,按設置要求完成對設置根數和長度的裁切任務。本裝置最多能完成8組長度和根數各不相同的裁切任務。當然,如果需要,可完成更多組數的裁切設置。
控制系統的裁切動作,是按屏面設置數據來進行的,因而制作文開屏畫面,就成為編寫程序的一個重要内容,而且程序電路要與畫面内容有機地結合在一起。還是按照先編寫程序電路,再依據程序電路的元件地址制作文本屏畫面的步驟來進行。
二、PLC程序程序電路與對應畫面:
以程序電路左側的步号為序進行程序電路的講解。0-9步電路,為一個計數電路、計數清零控制電路。C0為剪切張數計數器,輸入信号為剪切動作信号,下刀剪切一次,即輸入一次計數信号,計數設定值是來自寄存器D3530(屏)内的剪切張數設定值,此值由第二段程序電路所傳送,可為1至8組設定值中的任意一組剪切張數設定值。
彩鋼瓦自動裁切設備PLC程序電路第一段
C0當前計數值的清零:1)當計數值等于當前設定值時,對應位元件C0常開觸點閉合,計數器複位電路接通,将當前計數值自行清零;2)當自動運行信号接通,M50産生一個掃描周期内的接通信号,“D M50”指令的作用,是将輸入信号轉變為(上升沿)脈沖輸出,将C1計數器内的當前值清零。
在此段電路中,可看出脈沖信号的作用:當手動/自動開關打到自動位置時,P3觸點處于常态的接通狀态中,若直接用P3觸點為C1複位,則因其在常态接通狀态——C1複位電路一直在強制複位狀态——下,會導緻C1不能完成正常計數任務。在這裡自動起動後的清零動作,隻能是一個瞬态的脈沖信号!将常态信号轉化為脈沖信号,大多是為了适應電路對瞬态信号需求的,并非要對其作無謂的轉換。
9-15步電路。是完成組計數的功能,當各組的剪切任務都完成後,計數器C1的常閉觸點開斷,使自動運行停止,C1起到了自動停止的控制作用,見28-32步電路。
15-28步電路。為當前組數監控數據處理電路,将組計數C1中的數據傳送至D3592。因監控顯示為1-8,最低顯示數為1,顯示“0組”毫無意義。故采用ADD加法指令,将D3592(監控畫面寄存器)之中數值預先加1,使之從數字1開始,顯示1-8組數。
下圖5-48,34-154步,是傳送指令和條件比較指令的應用。對應長度數據為32位數據,傳送指令為DMOV,在畫面設置中,長度設定值采用的寄存器被定義為32位數據寄存器,以便與高速脈沖計數形成的32位數據相統一,而剪切數量則采用MOV,16位數據傳送指令。在對傳送指令應用時,要注意其數據形式。
彩鋼瓦自動裁切設備PLC程序電路第二段
實際工作中,每一組的長度值和剪切數量(根數)都不一樣,在進行長度值和剪切數量的設置時,是以組序為區别,進行設置的,每一組都有兩個量需要處理:1)該組剪切數量(根數);2)該組剪切長度。如第一組要求将彩鋼瓦剪切長度為5米,剪切數量8根。第二組……。第三組……。那麼程序電路是如何進行區别,按設置要求進行自動裁切的呢?
對每組剪切長度和剪切數量的區别,是通過條件比較指令來進行的。第一段程序電路中,剪切組計數器C1的計數輸入信号,為剪切張數計數器C0的觸點動作信号。當剪切張數與設定值相等時——某一組張數剪切完畢後,C0觸點動作,向C1輸入一個計數信号。利用計數器C1的當前數值和給定數字值比較,對現在剪切組别進行邏輯判斷。
并将設置好的剪切數量傳送至計數器C0中,做為其計數設定值;同時也将該組設定值傳送到D3510,經第四段程序電路的算術處理,做為對應剪切長度的總脈沖數,與旋轉編碼器輸入脈沖數進行比較,二者相等時,下刀剪切。
34-49步電路,為第一組的組别判斷和第一組剪切長度傳送電路、第一組剪切張數傳送電路。其工作過程是這樣的:系統啟動時,計數器C1中計數值為0,34-49步數據傳送電路的輸入回路接通(以下傳送電路均無輸入回路接通條件而不工作),數據傳送電路将第一組剪切長度數據D3560(來自屏設定畫面)傳送至D3510寄存器。
此時第四段程序電路中的170-220步電路,所計算得出的總脈沖數(對應剪切長度)即為34-49電路所傳送的第一組剪切長度值;同時,34-49電路也将剪切數量的數據傳送到D3530中,作為第一段程序電路中剪切數量計數器C0的設定值;當實際下刀次數(剪切數量)與第一組設定數量相等時,C0自清零,同時向C1(組計數)輸入一個計數信号,使C1的當前計數值為1。
C1的當前計數值為1,從而使49-64步電路被激活,第二組剪切長度與剪切張數傳送電路的輸入回路接通,将第二組剪切長度數據傳送至總脈沖數計算電路,同時也将第二組剪切張數的數據傳送至C0,作為CO的計數設定值。也可以認為,D3510、D3530的内部數據同時被刷新為第二組的設定數據。以下各組剪切數據的工作傳送方式依此類推,直至剪切完畢,系統自動停機。
每組剪切長度及剪切張數的設置畫面如下:
采用文本屏型号為TD20,LS型PLC與電腦的通訊電纜和與文本屏的通訊電纜相同,不必另行更換電纜。第一步,是選擇PLC類型,其通訊協議可以用默認配置,不須另設。然後進入畫面編輯。按主畫面、其它畫面的次序逐一進行編輯,定義元件(寄存器),設置畫面轉換功能鍵等。其畫面編輯方法同上述的YD204VL4文本屏,不予贅述了。
TD20文本屏剪切長度、數量設置畫面一
第一組剪切長度:32位數據寄存器D3560,剪切張數:16位數據寄存器D3562;
第二組剪切長度:32位數據寄存器D3564,剪切張數:16位數據寄存器D3566;
第三組剪切長度:32位數據寄存器D3568,剪切張數:16位數據寄存器D3570;
第四組剪切長度:32位數據寄存器D3572,剪切張數:16位數據寄存器D3574。
注意:當指定D3560為32位寄存器時,D3561同時被占用(D3560儲存低16位數據,D3561儲存高16位數據),D3564(D3565)等數據寄存器,也都被指定為32位數據寄存器。
将SEC定義為隐形鍵,實現向畫面1的轉換;将下行箭頭鍵定義為畫面跳轉功能鍵,按此鍵時轉換到設置2畫面。 因為一個畫面隻能處理和顯示四行文字,須用兩個畫面才能完成對八組剪切數據的設置。
TD20文本屏剪切長度、數量設置畫面二
第五組剪切長度:32位數據寄存器D3576,剪切張數:16位數據寄存器D3578;
第六組剪切長度:32位數據寄存器D3580,剪切張數:16位數據寄存器D3582;
第七組剪切長度:32位數據寄存器D3584,剪切張數:16位數據寄存器D3586;
第八組剪切長度:32位數據寄存器D3588,剪切張數:16位數據寄存器D3590。
将SEC定義為隐形鍵,實現向畫面1的轉換;将下行箭頭鍵定義為畫面跳轉功能鍵,按此鍵時,轉換到設置1畫面。
彩鋼瓦自動裁切設備PLC程序電路第三段
彩鋼瓦自動裁切設備PLC程序電路第四段
170-220步(見圖5-52),為長度脈沖數、減速距離脈沖數及長度監控值(将脈沖數轉換為毫米值顯示)的算術電路,與本章第三節的可調定長裁切裝置的算術電路相同,請讀者自行分析電路原理。另外,系統的起動/停止,和變頻器高、低速的控制,及與控制相關的邏輯判斷電路,也編寫在該段程序中。
220-243步程序電路(見圖5-53),為高速計數和計數清零電路。247-263步電路,為變頻器低速和下刀信号處理電路,與第一節程序電路内容相近,不予贅述。247-277步程序電路,為自動/手動下刀裁切控制電路,下刀信号與上/下限位信号相配合,對下刀電磁閥進行控制。
此處,用SET置位指令“強制”了M10的接通(RST M10指令并沒有成對出現),這是因為下刀裁切,隻是一個瞬時過程,而擡起刀具,則為一個常态保持動作。在不明了實際的動作要求時,遇到這種不夠規則的指令應用現象,就會感到不解。現場調試和程序修改,有點“頭疼醫頭腳疼醫腳”的意思,某種情勢下,往往不是出于全面的周密的邏輯思考,而是考慮到先把問題解決了再說,因而某些指令用法的不規則和程序電路中偶爾出現的“淩亂”現象,就是在所難免的了。這是我們“讀程序”時應該注意的方面了。同時在編程工作中,也要盡量養成一個“按規則編寫程序電路”的好習慣。
文本屏的設置畫面如下:
TD20文本屏的“機械設定”畫面
該畫面描述:機械設定畫面,用于(主軸)輪周長、編碼脈沖、減速長度三個量的設置。
輪周長設置:16位數據寄存器D3512;編碼脈沖數/周設置:16位數據寄存器D3514;減速長度設置:16位數據寄存器D3500。
關于此次的PLC與文本屏、編碼器、變頻器程序案例就分享到這啦!
以上,歡迎動動手分享及收藏!
,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!