輸電線路重合閘對提高電網的安全穩定性具有重要作用,重合閘未正确動作會造成線路停運、負荷損失。國網泰州供電公司的研究人員吳笑天、徐新、陸飛、印吉景,在2021年第11期《電氣技術》上撰文,對220kV園區變電站兩條35kV線路跳閘後重合閘動作不成功的故障進行研究,分析線路跳閘及重合閘失敗的原因。
針對保護裝置跳閘後重合閘動作失敗且跳、合位燈同時亮起的情況,在排除二次回路故障原因後,提供一種從裝置操作闆件查找問題的思路,确認闆件上合閘位置繼電器動作後未返回是本次故障的直接原因。最後針對此類缺陷提出相應的整改措施,有效提高了二次設備運行的可靠性。
運行經驗表明,電力系統中輸電線路故障大多是瞬時性故障,微機線路保護一般配有自動重合閘功能,在線路故障跳閘後啟動重合閘可以及時恢複供電,有效提高供電可靠性。重合閘啟動方式分為保護啟動及位置不對應啟動,通常需要取用斷路器操作箱的各相跳閘位置繼電器觸點信号作為動作條件。如果硬件或二次回路出現故障,就可能導緻重合閘失敗。
本文介紹一起220kV變電站兩條35kV線路跳閘後重合閘不成功的故障,根據保護裝置上跳、合位燈同時亮起及重合閘的動作邏輯,分析重合閘失敗的原因,提出一種從保護裝置操作闆件查找問題的新思路。
1 事件基本情況220kV園區變電站35kV部分采用單母分段接線,共有35kV出線8條,該站35kV側中性點經消弧線圈接地,35kV出線配有三段式電流保護及一次重合閘,保護裝置型号為南瑞科技NSR—3611R保護測控一體裝置。故障發生時一次系統圖如圖1所示,饋線2開關運行于35kV Ⅰ段母線,饋線6開關運行于35kV Ⅱ段母線,1号主變低壓側301開關及1号分段開關在合位,2号主變302開關在分位,1号主變301開關帶35kV全部負荷。
圖1 園區變電站35kV部分一次系統圖
5月20日05:52,調度中心報該站35kV饋線2線路、35kV饋線6線路過電流保護動作,動作情況見表1。調度值班人員發現開關重合閘未成功後,通知運行人員至現場進行檢查,發現保護裝置上跳、合位燈同時亮起,如圖2所示。
表1 保護動作情況
圖2 裝置重合閘失敗且跳、合位燈同時亮起
2 故障分析2.1 故障波形分析
該站兩台故障線路保護裝置記錄了當時的故障情況,饋線2線路故障波形如圖3所示,饋線6線路故障波形如圖4所示。
結合保護裝置記錄的故障波形文件及後台報文進行分析,5月20日當天有中雨,淩晨03:00左右,園區變35kV Ⅰ母發生單相接地,35kV Ⅰ母A相電壓降低,原因系饋線2線路A相單相接地,因園區變35kV側中性點經消弧線圈接地,因此系統仍能繼續運行,但此時B、C兩相相電壓升高至線電壓。
05:52,從故障波形可以看出,此時饋線6線路上C相發生接地故障,由于饋線2線路A相原來就存在接地故障,因此35kV中性點不接地系統發生異名相兩相接地短路故障,饋線2線路A相及饋線6線路C相流過較大故障電流。故障過程中因線路閃絡,造成線路A、B、C三相短路,此時饋線2、饋線6線路保護裝置過電流Ⅰ段保護動作,兩條故障線路斷路器事故分閘,系統恢複正常。
圖3 饋線2線路故障波形
圖4 饋線6線路故障波形
2.2 保護裝置跳、合位燈同時亮分析
保護人員到現場時檢查發現斷路器在跳位狀态,而該裝置面闆跳、合位燈同時亮起。對保護裝置進行檢查,發現斷路器跳合閘回路完好,能夠手動、遙控進行分合閘,表明該裝置操作回路正常,因此判斷跳合閘位置監視回路出現故障的可能性較大。
保護裝置的操作回路如圖5所示,合閘監視繼電器并接于跳閘回路中,斷路器在跳位時斷路器常開輔助觸頭打開,斷開合閘回路,此時合閘位置繼電器應不得電返回,合閘位置繼電器觸點打開。而事故現場保護裝置操作闆件上合閘位置繼電器觸點閉合,導緻開關在分位而保護裝置合位燈亮。
查閱裝置說明書後發現,該裝置的合位位置監視回路由電阻和電壓繼電器串聯而成,當電壓繼電器的電壓超過繼電器啟動值時,則電壓繼電器動作,裝置采集到合位為1;當電壓繼電器的電壓低于繼電器啟動值時,則電壓繼電器返回,裝置采集到合位為0。現場的合閘位置繼電器在斷路器跳位時仍然動作,是跳、合位燈同時點亮的直接原因。
圖5 NSR—3611保護裝置操作回路
将故障裝置的操作闆拆下,與南瑞科技硬件工程師研究後發現,本批次NSR—3611保護裝置操作闆件使用的位置監視繼電器為TE繼電器,型号為 TPA—248D2H1,如圖6所示,而廠内最新生産的操作闆件的繼電器為松下繼電器,型号為ST1—DC48V—F,将現場的操作闆件寄回南瑞科技實驗室并進行大量實驗後發現,故障裝置使用的合閘位置繼電器存在缺陷,受到幹擾時繼電器節點無法返回,造成故障線路斷路器跳開後合閘位置繼電器仍然得電,合位燈依然點亮。
圖6 現場NSR—3611操作闆件(采用TE繼電器)
2.3 保護裝置重合閘未動作分析
保護人員查閱裝置說明書發現,該裝置重合閘動作條件為:①重合閘已充電;②無外部閉鎖重合閘開入;③Imax<0.06In;④3I0<0.06In;⑤斷路器不在合位。滿足上述條件後,達到重合閘時間定值,重合閘才動作。而現場裝置由于操作闆件的問題,裝置始終可以采到合位,因此造成保護動作斷路器跳閘後重合閘不動作。
針對以上分析,廠家采用召回這一批保護裝置操作闆件的方法,解決重合閘動作失敗的問題。同時,由于廠家生産能力不足,闆件生産需要較長時間,現考慮将重合閘邏輯改為單位置判斷,僅采裝置跳位,删除開關不在合位的條件,确保裝置功能正常。
3 整改措施1)針對該站35kV保護測控裝置重合閘失敗的情況,對轄區内各類保護測控裝置的操作闆件進行排查,如有使用該批次繼電器産品,上報計劃一并進行更換。
2)裝置重合閘動作失敗并有跳、合位燈同時亮的情況,保護人員應清楚重合閘動作邏輯和操作回路的原理,針對重合閘動作條件逐一确認,并對操作回路進行全面排查。在排除二次回路及斷路器機構的問題後,重點檢查裝置的操作闆件,确認合閘位置繼電器未返回是該問題的症結所在。
3)現場發生跳、合位燈同時亮的情況,保護人員通常會認為是保護裝置與斷路器機構内防跳回路同時啟用,因寄生回路産生這一情況[10]。但若是因防跳回路造成,通常是合上斷路器後由于機構内防跳繼電器續流才會出現跳、合位燈同時亮的情況,與本文所述情況有一定區别,應具體情況具體分析。
4)加強對設備的運行維護。在日常工作中,對繼電保護裝置的定期檢驗需要按标準化作業流程進行,完成各項試驗,同時加強對保護裝置的管理。
5)規範新設備投運調試工作。設備投運時,驗收人員應按驗收細則要求對保護裝置進行傳動試驗,确保裝置能夠正确動作,杜絕發生重合閘動作失敗的情況。
4 結論自動重合閘作為電力系統中一種提高供電可靠性的有效手段,對于電網的安全穩定運行起到重要作用。本文對一起重合閘失敗的故障進行分析,在确認二次回路接線正确後,發現故障的直接原因是保護裝置操作闆件上合閘位置繼電器有缺陷,導緻裝置始終可以采到斷路器合位。
這起重合閘失敗的故障提高了專業人員對重合閘裝置的充電、動作邏輯的進一步認識。此次事件所提供的經驗可有效避免此類故障再次發生,顯著提高了電網重合閘裝置的運行可靠性。
本文編自2021年第11期《電氣技術》,論文标題為“一起35kV線路跳閘後重合不成功故障分析”,作者為吳笑天、徐新 等。
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