一字之差的民間故事? 差之毫厘,謬以千裡這是個典故,出自西漢時期:趙充國奉漢宣帝之命去平定西北地區叛亂,見叛軍軍心不齊,就采取招撫的辦法,使得大部分叛軍投誠可漢宣帝命他出兵,結果出師不利後來他按皇命收集軍糧,造成叛亂,他感慨地說:真是失之毫厘,謬以千裡古代還有“千裡之堤、毀于蟻穴”的故事古人再用真實的故事告訴我們“精細”的重要性,現在小編就來說說關于一字之差的民間故事?下面内容希望能幫助到你,我們來一起看看吧!
差之毫厘,謬以千裡。這是個典故,出自西漢時期:趙充國奉漢宣帝之命去平定西北地區叛亂,見叛軍軍心不齊,就采取招撫的辦法,使得大部分叛軍投誠。可漢宣帝命他出兵,結果出師不利。後來他按皇命收集軍糧,造成叛亂,他感慨地說:真是失之毫厘,謬以千裡。古代還有“千裡之堤、毀于蟻穴”的故事。古人再用真實的故事告訴我們“精細”的重要性。
上世紀八十年代初,我在企業車間當工人,主要檢修蒸汽機車的“制動系統”,老百姓說“刹車”部分。單單這一套系統的管路如果使用卡車估計得拉一車,因為這是大廠檢修、系統作業,每月有27台的檢修量,工作得分四個班組來幹,也就是基本一天一台,每天大夥都累得精疲力盡。
我負責最後的“出廠檢測”,說是檢測,實際就是自己對“标”,鐵道部标準,發現問題自己解決後讓本廠檢查員,鐵道部駐廠驗收員勘驗。用行内話叫“八部閘試驗”,這裡的關鍵問題是:總風缸管、列車管、閘缸管的“三管洩露”标準是每分鐘洩露不許超越0.02公斤,現在規範叫20千帕,在儀表上表現就是一小格兒。
有師傅的傳授,其實我很快學成,“難”的問題是忽然出現怪異故障,工程師都作難,師傅們也會“麻爪”抓瞎。一台廣東礦務局的“建設型”機車出現故障:“無火回送”系統不保壓,半個月無法出廠,企業損失很大,關鍵是咱全國檢修最好的大廠,竟然整不了這個小問題?還不如人家機務段?單位成立了“三結合”小組40多人來攻關,多天無果。副廠長、總工程師、高級工程師、技師一大群啊,面對從無見到的問題,還無據可查,大家那個惱火呀。
我是擔當機車制動系統檢修的最後一關,自然加入了“攻關小組”,咱最年輕不敢多言,領導和師傅們在研究、讨論我也僅僅聽着,不敢說話。兩個禮拜的忙活一直未有結果,這可是惱死人啦,可誰也沒啥高招解決問題呀。午間休息,大夥兒出去吃飯時間,我忽然看到本單位的207号“建設型”機車剛剛“中修”完畢,它的“無火系統”必然經過嚴苛檢驗,那麼它的“無火回送閥”一定是合格的?我們的問題是不是出在“閥門”上呢?瞬間的警醒,我已經開始喜悅,這個判斷可能是正确的。拆卸調換試驗,一舉成功,保壓合格。天啊,難為我們半個月的問題,就在這個“新閥門”上啊。
問題是找出來了,根源在哪裡?合格與不合格需要再檢測對照,新、舊兩個閥門全部拆開,千分尺細量,我的天啊:一個小銅套外徑竟然少了“兩道”,兩絲啊,也就是我們頭發絲的三分之一左右,本該“緊配合”的閥體與銅套,很輕松的掉進去啦。想到:庫房裡那一大堆“新閥”我的汗都吓出來啦,後來我悄悄的調來設計圖,就這麼個小閥門,加工外徑應該标注 0.02,工程師給漏寫了,而我們的冷加工師傅們可是按照圖紙幹産品的呀。
兩絲、兩道,是工業系統師傅們常說的話,實際就是毫米下的“絲米”,1毫米的等于10絲米。使用頭發絲作比較,男人的頭發一般不會超越8-9絲,女人也就5-6道,說起來很吓人,但在工業系統這壓根兒就不算啥稀罕,軸承、齒輪、銅套與軸的緊配合不都得這樣加工嗎。隻有“新聞記者”才會感覺:比頭發絲還細那是多麼了不得啊,實際在車間“兩道”的量,已經很粗糙、不算啥啦。
沒想到,一位工程師的出錯,害的我們忙活了半個月,這件事兒我沒有“張揚”,雖然我當時很年輕,但心态很平和,知道那個年輕的工程師的工作也來自不易,私下裡提醒他就行啦,“立功”受表揚的機會我放棄啦。還有一個原因:40多人一大團隊,各個都是企業精英,我一個小徒弟整出來、解決問題啦,讓高級工程師或師傅們“臉”往那兒擱放?讓人家沒面子,我遭嫉恨?
今天講的“毫厘之差的故事”,實際說出來在車間現場就是“屁錢兒不值”,很簡單粗糙的問題,可這個問題卻驚動了我們單位大領導、大工程師,因為在企業:質量無小事,質量乃企業的生命,何況咱幹的是機車檢修,雖然是蒸汽機車,但上面的嚴苛“鐵道部标準”也有上百檢查項點,其中,我負責的有三項。
離開車間到機關工作也幾十年啦,這個故事無時不在提醒我:幹好活兒,做好人。心無憾,不丢人。
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