一、生化事故處理
(1)污泥不增長或減少的現象
污泥量長期不增加或增加後又很快減少了,主要原因:污泥所需養料薄不足或嚴重不平衡;污泥絮凝性差随出水流失;過度曝氣污泥自身氧化。
解決辦法有:提高沉澱效果,防止污泥流失,如污泥直接在曝氣池中靜止沉澱,或投加少量絮凝劑;投入足夠的營養量,或提高進水量,或外加營養(補充C、N或P),或高濃度易代謝廢水;合理控制曝氣量,應根據污泥量,曝氣池溶解氧濃度來調整。
(2)溶解氧過高或過低
曝氣池DO過高,可能是因為污泥中毒,或培馴初期污泥濃度和污泥負荷過低;曝氣池DO過低,可能是因為排泥量少曝氣池污泥濃度過高,或污泥負荷過高需氧量大。遇到以上情況,應根據實際予以調整,如調整進水水質、排泥量、曝氣量等。
(3)污泥解體
水質混濁、絮體解散,處理效果降低既是污泥解體現象,運行中出現這種情況的原因有:污泥中毒,微生物代謝功能受到損害或消失,污泥失去淨化活性和絮凝活性。多數情況下為污水事故性排放所造成,應在生産中予以克服,或局部進行預處理;正常運行時,處理水量或污水濃度長期偏低,而曝氣量仍為正常值,出現過度曝氣,引起污泥多度自身氧化,菌膠團絮凝性能下降,污泥解體,進一步污泥可能會部分或完全失去活性。此時,應調整曝氣量,或隻運行部分曝氣池。
(4)污泥三指标
污泥濃度(MLSS)3000~5000mg/L,高排泥,低不排。
污泥30分沉降比(SV)應在30~40%,高排泥,低不排。
污泥指數(SVI)50~150,高易出現污泥膨脹,按解體處理。
(5)為保持細菌活性,應保持C、N、P比值為100:5:1。
化肥廠一般缺少C及P,缺C用甲醇或殘液補C;缺P用Na3PO4或磷酸補充。生化排水碳補充以排水中硝态氮為準,硝态氮應在10~20mg/L,低反硝化好,高差,适應補C并延長反硝化時間。
二、 工藝運行中異常情況及處理
症 狀
原 因
解 決 辦 法
池内溶解氧高
1、進氣量大于生化需氧量,通常是在SBR池曝氣階段的中後期或者是細菌活性不足
适當減少進氣量
2、硝化期間,堿度不足
盡快加堿
3、硝化期間,氨氮不足
增加循環流量或進水氨氮濃度,在SBR池應提前結束曝氣階段,在O池應适當減少進氣量
4、氨氮濃度高達100以上,導緻硝化菌中毒
停止進水,加清水或生活水置換
5、反硝化率長時間過低,亞硝酸鹽或硝酸鹽積累過高導緻硝化菌中毒
停止進水,加清水或生活水置換,重點培養反硝化菌
在SBR池靜沉階段,水中有碎小污泥不易下沉
曝氣過度
運行過程中,應适當減少進氣量,嚴格控制溶解氧
污泥發黑,有臭味
進水COD濃度高,曝氣量不足,溶解氧低,通常在夏季溫度高時或停電時,有機厭氧生成硫化氫使污泥發臭,硫化氫與鐵反應生成硫化亞鐵使污泥發黑
減少進水COD濃度,加大進氣量,停電前盡量将池内COD消耗完
硝化速率低
溶解氧低
加大進氣量
堿度低
盡快加堿
硝化菌活性不足
重點培養硝化菌
在SBR池推流階段有污泥漂浮
反硝化時,産生氮氣,帶起污泥
正常現象,無需處理
在SBR池推流後亞硝酸鹽或硝酸鹽偏高
1、甲醇量不足
計算準确的應加甲醇量,按量加夠
2、推流時間短
增加推流時間
3、反硝化菌少
重點培養反硝化菌
在SBR池靜沉階段有污泥漂浮
1、曝氣結束後,仍殘留濃度足夠高的COD,導緻反硝化
停止靜沉,繼續曝氣直至将COD除盡
2、曝氣過度
減少進氣量,嚴格控制溶解氧
3、長時間缺少有機物
注意補充有機物或甲醇
4、缺磷
按N:P=5:1的比例補足磷
池内曝氣時白色泡沫多
進水洗滌劑類物質多(在化肥廠一般很少出現)
加消泡劑
池内曝氣時茶色或灰色泡沫多
污泥齡長,污泥老化,污泥解絮附着在泡沫上
增加排泥頻率和排泥量
排水亞硝酸鹽和COD高
1、亞硝化均占優勢,亞硝酸鹽為COD一部分
重點培養硝化菌
2、曝氣過度,長時間缺少有機物導緻菌群活性差
增加甲醇量,控制好溶解氧指标
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