輥壓機調試步驟?前言擠壓聯合粉磨工藝近幾年應用較為普遍,輥壓機系統的應用,将水泥磨一倉的大部分破碎功能轉移出來,有效降低入磨物料粒度,使水泥磨充分發揮研磨功能,能顯著提高水泥磨台時産量、降低電耗輥壓機系統(包括打散機或V選、穩流倉等)作為一個相對獨立的單元,裝機功率高,可操作性強,如不能充分發揮其擠壓、篩選等功能,将制約水泥磨台時産量的提高某公司1#開路水泥磨規格為Φ4.2×13m,2006年3月投産,配套HFCG140-80型輥壓機、SF600/140型打散分級機投産初期,台時産量一直徘徊在125T/H~130T/H,電耗居高不下存在着輥壓機易震動、入磨物料細度粗、台時産量低等問題檢測入磨物料0.08mm篩餘在75%左右,制約着台時産量的提高為此,我們對打散機、穩流倉、輥壓機進行了調整和小的改進,入磨物料0.08mm篩餘降低了15%左右,水泥磨台時産量提高了10T/H,同時輥壓機運行更平穩,無震動,今天小編就來聊一聊關于輥壓機調試步驟?接下來我們就一起去研究一下吧!
前言
擠壓聯合粉磨工藝近幾年應用較為普遍,輥壓機系統的應用,将水泥磨一倉的大部分破碎功能轉移出來,有效降低入磨物料粒度,使水泥磨充分發揮研磨功能,能顯著提高水泥磨台時産量、降低電耗。輥壓機系統(包括打散機或V選、穩流倉等)作為一個相對獨立的單元,裝機功率高,可操作性強,如不能充分發揮其擠壓、篩選等功能,将制約水泥磨台時産量的提高。某公司1#開路水泥磨規格為Φ4.2×13m,2006年3月投産,配套HFCG140-80型輥壓機、SF600/140型打散分級機。投産初期,台時産量一直徘徊在125T/H~130T/H,電耗居高不下。存在着輥壓機易震動、入磨物料細度粗、台時産量低等問題。檢測入磨物料0.08mm篩餘在75%左右,制約着台時産量的提高。為此,我們對打散機、穩流倉、輥壓機進行了調整和小的改進,入磨物料0.08mm篩餘降低了15%左右,水泥磨台時産量提高了10T/H,同時輥壓機運行更平穩,無震動。
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打散機方面的措施
1.1 縮小打散機篩闆篩縫
經輥壓機擠壓出來的物料通過提升機進入打散機進行料餅打散、篩選、風選後,粗物料回到穩流倉繼續擠壓,細物料入磨進行粉磨。打散機主要承擔着篩選的功能,如篩選不充分,一部分細物料進入輥壓機進行重新擠壓,一方面引起輥壓機震動,另一方面影響輥壓機做工。為使打散機篩選更充分,我們首先減少打散機篩闆篩縫,由8mm降到6mm、4mm,最後打散機篩縫降到某公司生産的1mm篩闆。該篩闆為不鏽鋼材質,表面經耐磨處理,篩縫布置由平行分布改為垂直分布,與物料下落方向一緻,篩選更充分。使用後由于無粉料進入穩流倉,輥壓機頻繁震動減少,磨頭提升機電流降低約10A,輥壓機循環量增加20%,入磨物料0.08mm篩餘降低了10%。
1.2 提高打散機内筒體高度
内筒體主要是收集粗顆粒,通過調整内筒體的高度,可以調節入磨粗細粉的産量。通常的做法是在内筒體上焊接200mm至1000mm高度不等的鋼闆,另一種方法是在内筒體上焊一圈高度1.5米左右的篩網,篩網孔徑可選擇5mm以内,即使随着打散機風輪葉片的磨損,打散機轉速提高,也能将大部分粗顆粒攔截在内錐筒以内。
1.3 打散機風輪耐磨處理
普通的打散機風輪運行兩個月後葉片開始磨損,風葉過度磨損後風輪分選效率會大幅度降低,需提高風輪轉速方能滿足生産要求。為保證風輪風選風量,風輪葉片磨損時要及時并盡可能對稱補焊。為提高風輪使用壽命,可以對風輪葉片表面用耐磨焊條堆焊,但堆焊不好同一葉片上下磨損不均勻,通常頂部磨損較快。另一種方法是葉片表面鋪耐磨陶瓷,其磨損較均勻。兩種方法要注意動平衡校驗,均能延長風輪使用壽命一倍以上。
1.4 其他
打散機環形通道易被鐵絲、木塊等雜物堵塞,應定期檢查、清理。打散機錘頭、特别是襯闆凸棱磨損對打散、分級效果影響較大,一旦出現打散機錘頭、特别是襯闆凸棱磨損時,打散機轉速會提高5%~10%,此時應及時更換。
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穩流倉方面的改進措施
2.1 穩流倉布料器矯正
為保證穩流倉内粗細顆粒料分布均勻,穩流倉内上下交錯分布十字形布料器。生産運行時發現輥壓機始終偏輥較厲害,左右側輥縫相差10mm,壓力相差近1MPa。停機時測量左右輥縫原始間隙一緻,檢查位移測傳感器正常,查看氮氣囊氮氣無洩漏。打開穩流倉觀察,看到穩流倉内物料分布不均勻,一側小顆粒料較多、一側大顆粒料較集中,物料分布不均勻是造成輥壓機偏輥的主要原因。将上下布料器以輥壓機擠壓中心線進行校正後,輥壓機偏輥現象消除,運行中左右側輥縫相差5mm内,壓力相差0.5MPa。
2.2 穩流倉内四角焊接圓弧
因使用脫硫石膏等濕物料配料,生産過程中經常出現穩流倉塌倉引起輥壓機劇烈震動,不僅對設備産生隐患,一旦塌倉中控需重新調整參數,影響生産、質量穩定運行。生産間隙,排空穩流倉發現,穩流倉四角及下錐體結塊嚴重。為避免結塊,我們首先考慮到的是将穩流倉下錐體角度擴大。但這種改造費工、費時、工作量大,沒有兩天改造不完,影響夜班低谷電使用。細緻分析後發現,穩流倉結塊一般均是從其四角的死角開始,随着濕物料的進入逐步粘結、擴大。将其上下四角用圓弧鋼闆焊接,使四角物料的下落速度與其他部位下落速度一緻,僅用少量的鋼材一個班即改造完成。改造完成後輥壓機震動消失,穩流倉未出現塌倉現象,運行半年後,排空穩流倉發現内部幾乎沒有結塊。
2.3 穩流倉下料溜子改造
穩流倉下料溜子内均勻焊有角鐵,形成料打料,确能減少下料溜子磨損,但料打料不适于安裝在穩流倉下料溜子内。由于角鐵阻擋,混入空氣,物料不能形成穩定、連續的緻密料層,影響擠壓效果。用耐磨鋼闆制作下料溜子,内壁光滑。安裝使用後,在同樣條件下打散機轉速降低了5%~10%,說明擠壓效果更好,入磨細物料較多。
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輥壓機方面的措施
3.1 側擋闆間隙調整
輥壓機運行過程中,物料對輥壓機側擋闆有一定的側向擠壓力,側擋闆會逐漸松動或因磨損導緻間隙增大,會有大量物料未經充分擠壓直接從輥壓機兩側邊緣漏出,輥壓機雖然做同樣多的功,但生産的成品量減少,另一方面也加重打散分級機的負擔。當間隙超過5mm時應及時調整或對磨損處進行補焊,當間隙超過20mm時,入磨物料0.9mm篩餘将增加5%~10%,同等條件下打散機轉速也将增加5%以上。側擋闆間隙主要影響入磨物料0.9mm以上篩餘大小。
3.2 輥壓機斜插闆加長
生産運行中,經常出現輥壓機棒閥不能完全打開,即使調整斜插闆開度也作用不大。我們将兩側斜插闆沿輥面向下加長約150mm,表面用耐磨焊條堆焊一層,底部留有一定距離防止輥面運動時摩擦。這樣物料經下料溜子進入兩輥面中間時不會溢出輥面,加大了擠壓效果,輥壓機棒閥能全部打開,效果十分明顯。
3.3 輥壓機壓力調整
要充分發揮輥壓機的能力最直接的方法就是讓輥壓機多做功,通常輥壓機運行時其電機電流達到其額定電流的70%~80%時,輥壓機的做功最佳。通過提高輥壓機的壓力可以讓輥壓機多做功。要注意的是如果提高輥壓機的壓力,輥壓機電機電流也應同時增加。
3.4 輥壓機輥面磨損補焊
輥壓機輥面磨損主要影響入磨物料0.08mm以下篩餘多少,當輥壓機輥面磨損時應及時補焊,以提高入磨物料細粉含量。
04
結束語
1、通過以上措施,入磨物料0.9mm以上粗顆粒大幅度減少,細粉含量增加,水泥磨台時産量提高了10t/h以上。
2、入磨物料降低後,水泥磨平均球徑也應适當調整,以保證與入磨物料匹配。
3、輥壓機系統各設備既獨立又相互影響,根據實際情況采取相應措施充分發揮各設備功能,能顯著提高擠壓效果,降低入磨物料細度,為水泥粉磨、提産創造條件。
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