這一篇遲到的新春自駕記錄(很開心新春開着R7自駕到廣西省黃姚古鎮、陽朔和梧州玩了一圈,一路打開LCC和座椅按摩上高速爽到爆!!)
01月22日也就是大年初一,拖着年三十喝到疲憊的身體去充電(出發前表顯續航是300公裡,抵達充電站,表顯掉了9公裡,路況是4.5公裡,續航達成率是50%,充到表顯524的續航),然後找朋友彙合出發廣西自駕~(整片文章分享以3篇小序為引,展開而叙)
一、《“綠芯”電驅動系統》 廢話不多說,接下來我就先分享一下高速能耗的數據~
深圳至廣西:
基本情況(滿550續航 單電後驅 空調 聽音樂 座椅按摩 1人150斤 天氣正常(忘記查具體的) 除霜
)
1、小段路況續航記錄:201.2公裡。
深圳市區至高速路大概17公裡左右,剩下的都是高速。
定速巡航到:100
表顯續航:524-346=178公裡
實際路況:145.1公裡
電耗:15.3
續航達成率:145.1÷178=81.5%
2、中間補能充電到431公裡,忘記拍照記錄了(截圖顯示表顯充到431公裡,充了30度電,551公裡÷77度=7.16度/公裡,大概補能是16*30=214.8公裡)431-214.8=216.2公裡(這是換算不充電的剩餘表顯續航)
重點續航達成率:
第一次補能前到出發總達成率:實際路況(2106-1869=237公裡)÷表顯路況(524-216.2=307.8)=77%
3、抵達黃姚古鎮後,表顯剩餘續航:160公裡,總路況3公裡,電耗16.2,定速巡航到100,這一段路開了除霜
高速充電到黃瑤古鎮的續航達成率:(446.3-236.8=209.5)÷(431-160=271)=77.3%
廣西景色分享:
小總結: 深圳家至黃姚古鎮總的續航達成率是:
實際路況(237 209.5=446.5公裡)÷表顯路況(307.8 271=578.8公裡)=77.14%,
這個續航達成率整體算正常吧,對電耗影響較大的一部分原因是中間開了一會制冷空調,我看電耗沒怎麼增加,後來下午冷了要開一段除霜,因為加熱電耗立馬上來了。後來下了高速到黃姚古鎮的路上,遊客勝地就開始堵了一些~~中間正常開到100的速度,續航達成率能做到81.5%,我感覺還是很不錯的。
下面分享一些飛凡R7的三電參數:
(上汽飛凡R7的三電參數吊打某特的三電參數,同時實際使用也很優秀)
R7這款車的三電:是上汽集團公司自主掌控國内領先的電池、電驅、電控系統等核心技術的展現,同時新一代锂電池、固态電池、IGBT 電驅動模塊等關鍵技術,已經實現了全球布局。并且自研的燃料電池系統技術性能已可比肩全球領先水平,展現出一個百年品牌對造電車這件事的“較真”。
正如上汽通用汽車總經理王永清所說:“我們要積極擁抱智能網聯和電動化的浪潮,但汽車制造并非‘短跑’,而是‘長跑’。汽車制造要先進,更要‘可靠的先進’。”相信上汽在新能源的布局,已經厚積薄發~
二、《“銀河”全棧智能車解決方案》 上汽飛凡R7這款車,在高速中舒适駕控,自然少不了全棧自研的智能駕駛!!!該車搭載了上汽人工智能實驗室自研的量産車規級自動駕駛2.0解決方案,全面融合智造、智駕、智艙等最新技術,我個人認為可以達到現階段TOP前幾的位置。
1:飛凡R7整車就搭載33個頂級高階感知硬件,其中包括有中國首發量産的采埃孚Premium4D成像雷達(相較于傳統毫米波雷達,是有探測物體高度、靜态物體識别、更遠探測距離、不受極端天氣影響等優勢)、全球首發量産的LUMINAR 1550nm高規激光雷達(不僅可以彌補當前普遍受光線影響較大、探測不準确毫米波雷達的缺陷,還有遠勝于目前行業主流激光雷達的探測距離以及對人眼的保護)及800萬像素高清攝像頭。這些攝像頭硬件的堆疊,使得飛凡R7有360°全景感知的功能,更加細緻的感知動态人車交通參與者、靜态車道線、地面标識、紅綠燈、限速标識等交通要素。
2:最強大腦!!!單顆芯片算力是達到254 TOPS,滿足L3-L4級别駕駛輔助系統的算力冗餘要求綽綽有餘。
3:飛凡R7自研全融合智駕算法就是将後融合 前融合 混合融合算法整合起來,規避劣勢。
Tips~
前融合算法是将來自激光雷達、攝像頭和毫米波雷達的不同原始數據統一處理,對硬件算力有很高要求,如果不夠,容易出現誤判或失誤。
後融合算法是不同的傳感器各司其職,攝像頭、毫米波雷達等分别通過不同的算法進行獨立數據處理,不過受限于單一類型的傳感器因自身能力限制,在極端路況(位置、速度、光線)就同樣是會出現誤判或失誤。
飛凡自研的智駕是三位一體的全面融合,形成了現在階段比較強的技術壁壘,極大地增加飛凡的科技實力。在日常使用中,我了解到平均每人每天2-3次的使用頻率,拿我個人而言,每次開車都會用,因為省心、省腳。尤其是堵車路段很香。
三、《平台化“魔方”電池系統》
一句話:上汽保證-永不自燃!!!給你百分百的安全!國企為你的安全保駕護航
返程廣西梧州市至廣東深圳續航達成率: 基本情況(滿550續航 單電後驅 空調 聽音樂 座椅按摩 1人150斤 天氣正常(忘記查具體的) 除霜
1、酒店至早餐店:出發前表現續航512公裡,實際路況9公裡,表顯續航512-498=14公裡,續航達成率11.9÷14=85%
2、酒店至高速充電前:
實際路況(118.1公裡)÷表顯續航(512-350=162公裡)=73%(定速100)
3、高速充電後至深圳充電站:
實際路況(3129-2850=279公裡)÷表顯續航(490-101=389公裡)=71.7%
總結回城整體續航達成率:
實際路況(3129-2732=397公裡)÷表顯續航(16 148 389=553公裡)=71.8%
其中118公裡是定速100、279公裡是定速120,初四回深圳,所有有一點點小堵~算下來有個40分鐘左右,車速在10以下吧,整體續航達成率下來是71.8%,也在可接受範圍内。
寫到最後,這一次的春節自駕之旅,不管是開車舒适度、費用、景色等角度來看,都很圓滿。比較有趣的是,第一次感受高速充電,還好不是高峰期,所以等待時間半個小時左右~也能接受,還是很期待以後再加油站看到飛凡的換電站哦~那會更方便了,哈哈哈。整體續航往返是七折多,沒有那麼多的焦慮。然後朋友開了一台上汽的大通6座~總共加了820的油費,我整體下來一百多點,完勝他~哈哈哈,不過中途補能他們有點嫌棄等我了。
在說說我的小阿七吧,這次因為高速智能駕駛LCC 座椅按摩 BOSE的音響,開車很舒适,腳一點都不疲勞(哈哈哈哈哈哈哈,真的太爽了)又省錢。前後排空間又很大,朋友乘坐也很舒适高級~
期待下一次的自駕之旅哦~
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